...
...
...
...
河南省中联水泥有限责任公司七里岗水泥厂隐性故障即不直接表现出来的故障,这些故障有随机性和隐蔽性, 一般不容易查找,平时存在这些隐患的设备可以正常运转, 但在特定时间、特定环境中可能会表现出来, 影响正常生产。笔者结合自己在实际生产中遇到的3起典型电器设备故障, 谈一下在这方面的经验教训。...
...
...
...
...
...
...
...
...
1、概 况 福建龙岩三德水泥建材工业有限公司是由龙岩市新罗区建材工业有限公司与香港兴三德有限公司、新加坡三德兴工业有限公司兴建的中外合资企业。建有一条2 000 t/d全烧无烟煤的窑外分解水泥生产线,留有扩建一条同规模生产线的余地。1995年8月破土动工,1997年5月2日一次点火成功进入试生产阶段,1997年9月实现达标。工程包括年产84万t石灰石矿山、17万t粉砂岩矿山、70万t水泥生产线。项目主体设计由南京水泥工业设计研究院承担。主机设备由国外公司提供,国内设备由中国建材装备总公司和福建省机械设备成套公司负责供应。引进设备金额达3 130万美元,进口机电设备总重2 886 t。...
...
...
...
...
原高温风机的风压控制由液力耦合器调节,改用高压变频器调节后,消除了机械、液压较高故障的缺陷,运转率提高,维护费用降低;电动机运行振动及噪声明显下降;电动机不需长期高速运行,节电效果显著,节电率在20%以上。...
...
四月的唐山,春光明媚,万象更新,由安徽海螺川崎工程有限公司总包的冀东三友水泥有限公司3000t/d熟料线配套的7.9MW纯低温余热发电机组于4月15日11时38分一次性并网成功。...
粉磨是水泥生产的重要工艺过程,它不仅决定了水泥生产的单位电耗,而且对水泥性能也有重要的影响。 长期以来,水泥熟料粉磨都是在球磨机中进行的。球磨机具有对物料适应性强,易于调节粉磨产品的细度;设备结构简单,操作可靠,维护管理方便等特点。但是,其能量的有效利用率较低,仅有2%~5%。 近十几年来,水泥粉磨技术得到了长足的发展。传统的磨机得到了改进,并采用了高效选粉设备,立磨和挤压磨也相继得到应用,大大降低了粉磨能耗,提高了粉磨效率。 由于粉磨工艺的改进,对水泥颗粒的特性也产生了一定的影响。因此有必要研究分析这些变化,以便工艺设备的改进和操作参数的优化,达到节能、降耗和改善水泥性能的综合效果。...
通过了解水泥制造工艺,及对一些水泥厂生产设备的实际考察,大部分水泥厂的一些设备尤其是一些大功率设备在生产过程中绝大部分时间都是不满负荷,设备运行的自动化程度相当低,几乎完全靠人工调节,如机立窑供风系统、成球预加水系统、生料均化给料系统、水泥选粉系统、机立窑卸料系统等。普传公司和该有限公司的工程技术人员通过对以上系统的长期跟踪研究,并结合改造几十条水泥生产线的实践经验,开发出比较成熟的水泥厂五大生产系统变频调速控制的改造方案,此方案投资少,安装、调试及控制方便,运行可靠,节电效果明显,并提高了生产过程的自动化程度和加工工艺精度,受到水泥制造行业的欢迎。...
由苏州中材建设有限公司总承包(PC模式)的宁夏青铜峡水泥股份有限公司6MW纯低温余热发电工程于2008年4月9日16时40分成功并网发电。...
热门品牌