提高O-sepa选粉机选粉效率的有效途径

2005-07-28 00:00

前言
  葛洲坝水泥厂是中国最大的特种水泥生产基地,三峡工程水泥主供厂家。由于三峡工程采用较高的质量标准,水泥温控要求比较严,为满足其要求,我厂投资将水泥输送系统由空气输送改造为皮带输送。此时选粉机的回粉充分暴露在我们的眼前,里面含有大量的成品,于是,选粉机的工作性能成了粉磨系统关注的焦点。
  我厂O-sepa N-2500型选粉机是山东建材机械厂生产,于2000年安装,磨机规格为Ф3.8×13m。在使用过程中,我们发现该选粉机并不象预期的那样能将细粉有效地分选出来,选粉效率低下,磨机台时产量也得不到发挥。
一、 存在问题
  存在的主要问题为:
  1、 回粉含有大量成品,选粉效率仅45%~50%左右;
  2、 系统综合电耗高,高时达到49kwh/吨水泥。
  选粉效率低也严重制约了磨机粉磨效率地发挥,影响生产能力,我们对系统进行了多方面地分析与研究,与选粉机生产厂家进行了充分地交流,从广东引进一专利技术对转子等部件进行了改造,但选粉效率仍在50%左右徘徊,详见表1改造前选粉效率:

                  表1 改造前O-sepa选粉效率


  由表1可见:选粉效率在50%左右,说明大量成品选不出去,再次进入了磨机,导致物料过粉磨,同时也生产了缓冲垫层和粘球现象,降低了粉磨效率,产量无法提高,平均吨水泥电耗也随之上升,严重时甚至达到了49kwh/t,严重影响了吨水泥的综合技术经济指标。

二、 原因分析
  我厂与武汉奥道克斯高科技有限责任公司专家经过现场测绘、取样,并进行系统的分析后,我们认为:选粉是水泥粉磨系统中一个独立的操作单元。其中包括物料输送,分选等过程。分选过程由以下部分组成:
  1. 物料分散部分,由于分级都是在气流中进行的,喂入物料能否充分分散到气流中,是分级过程的关键;
  2. 分级力要做到方便可调。第一代、第二代选粉机的分级力是依靠重力进行设计和调整。第三代选粉机从分级的原理上突破,将分级力由重力改进为离心力,为选粉机的性能提高提供了可能;
  3. 要有一个强有力、并且明确的分级面,第三代选粉机的转子表面是分级面,而在第一代和第二代选粉机上是没有的;
  4. 要有一个性能好的专用产品捕集、回收装置;
  5. 二次分选装置要有效,能使在分级面上未分选出的产品最大限度地再次分选出来。
  任何一种类型的选粉机如果在这五个方面都做好了,那么这种选粉机的性能必定是优良的,而我厂目前使用的选粉机由于是早期引进,存在如下问题:

  ① 物料经顶部喂料口进入,经撒料盘旋转后离心分散。因喂料口仅为环形面上的数个点,且结构存在问题,形成不了均匀的料流料幕,造成分选不充分。详见图1,理想状态与实际情况下撒料盘撒料示意图


  ② 大部分气流由一、二次风管经导流叶片进入环形分级区,直接进入分级转子。三次风风量小,造成转子下方截面风速很低,不能将滑落下的物料中的细粉有效携带进入分级面。

  ③ 三次风管装在下锥体上,数量少,管径细,不能对滑落下来的物料进行有效地二次漂洗。
三、 方案制订及实施效果
  武汉奥道克斯高科技有限责任公司针对我厂选粉效率低,利用该公司 “多级气流复合式选粉机” 专利技术,为我厂量身订制了技改方案,以提高选粉效率。为稳妥起见,我厂将改造原则定为:先对4#磨系统进行改造,达到合同约定效果,则接着对5#6#磨系统进行改造。
  为我厂订制的设备到厂后,安装人员通过15个小时的改造,磨机开始运行。系统运行正常后,双方技术人员经过一周取样分析、调试至稳定,改造达到了合同约定的效果,因此对其它两台选粉机也进行了改造,改造结果见表2:
                   表2 改造后的选粉效率


  从现场及以上数据均可以看出:回粉皮带上的精粉含量有了大幅下降,选粉效率显著提高;同时改造前后的回粉在扫描电镜下放大100倍所拍照片(见图1,图2)显示:改造后磨机回粉中细粉含量比改造前大大降低。磨机在生产相同品种,比表面积(细度)按原指标控制情况下,台时产量也有较大提高,详见表3:


 图1 改造前回粉扫描电镜照片


                  图2 改造后回粉扫描电镜照片

                  表3 改造前后产量电耗对比


四、 存在问题
  1、 从表3数据我们可以看出,循环负荷较低,磨机喂料量还可进一步加大,台时产量还有提高的潜力;
  2、 对系统阻力进行了测量,发现收尘器力阻力为-2150Pa,这是因为滤袋使用已近两年,阻力很大,如果换袋,效果会更明显。
五、 结论
  经过数月的运行,我们发现技改后三台O-sepa选粉机工作性能十分稳定,从以下几个方面来评价都是比较成功的:
1、 利用该公司的专利技术为我厂解决了O-sepa选粉机的症结,选粉效率从48%~54%提高到了77%~85%;
2、 对质量控制灵活,操作方便,调到最佳状态后,不需反复操作;
3、 台时产量大幅提高,平均达到14%以上;
4、 投资省,见效快;仅节电一项,电费按0.51元/kwh,我厂三台磨月可节约电费64.8621万元,在限电且电费不断上涨的今天,对水泥行业来说无疑是一大利好。

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