信息中心

当前位置: 水泥网 > 信息首页 > 技术文章 > 粉磨技术 > 正文

水泥粉磨过程优化节能控制系统研究

纯阅读 作者:李金 李瑞兔
单位:西安艾贝尔科技发展有限公司
来源:西安艾贝尔科技发展有限公司 李金 李瑞兔 发布日期:2015-08-13
本文以北京琉璃河水泥有限公司2#水泥磨优化系统项目为研究背景,在分析水泥粉磨系统运行特性的基础之上,以水泥球磨机的最佳负荷状态为控制目标,通过在线自寻优算法确定水泥磨的最佳料位,并以分段控制的思想为指导,采用Fuzzy采样PI算法调整水泥磨的入料量,控制磨机长期稳定在最佳运行状态。在控制系统的硬件和软件实现上,充分利用水泥厂现有DCS的可扩展性,降低了系统的成本。采用磨音传感变送器测量水泥磨机的实际存料量,克服了料位测量的难题。现场运行表明,该控制系统在提高水泥产量、节能降耗及确保水泥质量等方面均取得了满意的效果。

  1 引言

  水泥磨是水泥生产过程中的关键设备,能耗高,磨损大,水泥磨的自动化控制水平直接影响着水泥产品的质量、产量以及能耗。然而对于复杂的水泥磨控制系统,由于水泥磨本身具有的大时滞、多约束、多变量以及变量间的强耦合性等特点,精确的数学模型难以建立,控制精度难以保证。随着计算机技术和控制理论的不断发展,以PID控制为基本原理的自适应PID、模糊PID等不断成熟,为水泥磨系统控制注入了新的活力。

  目前我国水泥厂采用的自动配料系统实现了对各路物料下料比例的控制,使生产过程中化学成份达到合格的要求,但在质量控制及产量方面存在如下问题:凭借操作工人经验控制喂料量,产量调整主要依赖定时化验结果进行,造成调节滞后;调节滞后容易造成细度(或比表面积)波动;没有准确有效的磨机料位测量手段,无法判断磨机内的料位及变化;难以在质量合格前提下实现产量最大及稳定,因而粉磨过程电耗偏高;当磨机内物料过多时容易形成饱磨,会导致跑粉、磨内温度增高、水泥细度跑粗等问题;当磨机内物料过少时,会造成钢球、衬板磨损增大,产量急剧减少等问题。

  “水泥粉磨过程优化节能控制系统”以安全经济运行为目标,针对粉磨过程的运行特点,采用自寻优、自适应等先进控制算法与常规控制算法相结合的控制策略,实现粉磨过程自动控制,保证了粉磨过程安全、连续、经济、稳定运行。适用于水泥厂生料粉磨过程和水泥粉磨过程。

  通过噪声传感器检测磨机噪声信号,经变送器处理后得到能够准确反映磨机内存料量的标准信号,从而实现磨机内料位的准确测量;控制磨机喂料总量、磨内通风量、选粉机转速等,调节磨机内物料量、物料流速和循环负荷,并对磨机内料位、物料流动速度和循环负荷进行优化,保证磨机始终能在保证细度指标的前提下运行在最佳状态;粉磨过程状态的稳定,能够使得产品细度稳定、均匀性得到改善,保证质量、提高产量,对水泥厂生产过程降低电耗,提高经济效益具有十分重要的意义;同时,控制系统投入后,能够防止空磨及饱磨,减轻运行、劳动强度,减少维护费用,改善工作环境,具有显着的经济效益和良好的社会效益。

  2 水泥磨优化控制原理

  2.1磨机内存料量测量

  磨机内钢球、钢段和衬板相互碰撞产生噪声,磨机噪声随着磨机内料位(存料量)的变化而变化。在磨机料位低小时,钢球、衬板碰撞的几率大、能量大,产生的噪声大;在磨机料位增高时,因为物料的不断填充,钢球、钢段和衬板碰撞的几率减小、能量变小,产生的噪声也减小。因而,用噪声传感器采集磨机噪声信号,经由变送器对现场采集信号进行分析与处理,就可以检测到磨机料位的大小和变化。

  经过在不同水泥厂、不同型号磨机上的实际应用,噪声传感器与料位变送器能够准确、灵敏地测量磨机内存料量多少和存料量实际变化,而且通风量、原料品质的变化、原料的干湿对测量结果的影响都很小。磨机内料位的准确测量为整个粉磨过程的自动控制奠定了基础。

 2.2料位优化控制

  在一定工况下,磨机料位--产量特性曲线如图1所示。从曲线可以看出,磨机的产量并不存料量的增加而持续增大,实际上磨机存在最大产量料位点,即最佳工作点。虽然磨机的料位-产量特性曲线存在着极值特性,但是其无法用公式表达,而且会随外界因素(例如物料、工况、机械磨损等)的变化而变化,特性曲线会发生漂移,但仍存在最佳工作点。根据粉磨过程运行存在最大产量这一特性,采用优化控制算法,对磨机的最佳料位点进行搜索,以找到最大产量为方向,逐渐向最佳料位点靠近。优化控制属于控制的上层,对下层控制回路的操作目标值进行设定,以保证系统运行在最佳状态。

  图1 磨机料位-产量特性曲线

  针对磨机大惯性、纯滞后、参数时变的特点,采用自寻优、自适应和智能PI控制相结合的控制策略,控制框图如图2所示。智能PI控制算法能够保证稳定工况下磨机料位的稳定,并有较好动态和静态控制性能;在粉磨过程工况发生变化时,对象参数随之改变,采用自适应控制算法使得常规控制器参数能够自动适应对象模型的变化,保证粉磨系统在工况变化时的控制性能。

  图2 磨机料位优化控制原理框图

 2.3物料流速与循环负荷控制

  物料在磨机内的停留时间主要由物料的流动速度来决定,停留时间过长容易造成过磨,停留时间过短容易造成细度或比表面积不合格,导致产品不合格或经选粉机后再次进入磨机进行二次或多次研磨。循环负荷同样对磨机产量、质量有至关重要的作用,过大或过小的循环负荷都会导致磨机产量下降。物料流速依靠料位、料位分布及磨内通风进行控制;循环负荷通过物料流速、选粉机转速进行控制。

  3 水泥磨优化控制系统的应用

  3.1项目背景

  北京市琉璃河水泥有限公司2#水泥磨为闭路磨,磨机规格为¢4.2×11米,控制采用北京和利时控制系统公司的MACS分布式控制系统(DCS),水泥磨的设计产量为90-110T/h,目前42.5#水泥的实际产量为90-100T/h,水泥磨单耗40KWh/T。DCS系统可以为每套粉磨系统提供一组AI点(0-20mA信号)。在实现磨机内物料量的准确测量的基础上,结合现有运行参数,自动控制磨机喂料量;根据比表质量调节选粉机转速;在水泥磨喂料、排风机、选粉机、磨机、提升机电流故障情况能够进行自动处理,在保证质量的前提下,保证水泥磨自动、稳定、经济运行。

  图3 2#水泥粉磨过程工艺图

  图中测点包括:噪声料位、电机电流、出口风压、提升机电流、选粉机电流、回粉量;控制点包括:入磨喂料总量控制点、风量控制点和选粉机转速控制点。

  3.2系统构成

  针对DCS系统的水泥厂粉磨过程优化节能控制系统构成如图4所示。新增CMOCS站(内置两块网卡),CMOCS上运行ifix组态软件,ifix作为OPC 服务器运行,服务区A、B访问CMOCS 中的ifix OPC服务器。硬件配置如表1所示。

  表1  单套粉磨过程优化节能控制系统配置

<<首页12末页>>
网友留言(共0条留言)
    加载中...



评论
匿名  发言
插入表情
微信关注
中国水泥网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:中国水泥网www.ccement.com"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"中国水泥网 www.ccement.com"独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"中国水泥网www.ccement.com"。违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

联系我们 - 水泥行业新闻 - 水泥价格 - 企业平台 - 地区频道 - 在建项目 - 中国水泥人才网 - 水泥指数 - 水泥现货 - 水泥备件 - 搜索热词
  • 杭州总部:0571-85300321
  • 编辑运营:0571-85871525
  • 意见或建议:huiyuan@ccement.com
  • 商务合作:0571-85871612
  • 研 究 院:0571-85871670
  • 投稿电邮:news@ccement.com
  • 水泥现货:0571-85871517
  • 北京信息总部:010-57811203
  • 策划:cehua@ccement.com
  •  会员咨询:400-8888-870
  •  24小时热线:0571-85999833

©1997-2015 中国水泥网版权所有 | 浙ICP备13000593号-4 | 经营许可证编号:浙B2-20130066 | 法律顾问:哲鼎律师事务所 

喜欢这篇文章吗?扫描二维码分享一下吧

×