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带余热锅炉的流态化预分解窑系统的问题分析及改进

2007/05/11 00:00 来源:

......

引言  

  呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。 

1 窑系统工艺流程 

系统工艺流程见图1。 
   




  图1 窑系统工艺流程 

  生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉内进行热交换,之后由2号高温引风机排到电除尘器,再由3号风机抽出排空。 

2 后结圈的原因分析及改进 

   
2.1 后结圈的危害 
  1)结圈后窑内气流倒返,窑头看火孔处气温较高,经常将看火镜片烤裂,窑内气流浑浊不清,窑头正压较严重。 
  2)结圈后尽管窑全速运转,但烧成带料子粒粒可数,圈后物料很难通过。 
  3)结圈后窑尾物料厚度增大,窑尾返料极其严重,如未能及时停料,窑尾密封装置磨损加大,甚至磨坏。 
  4)结圈后入锅炉温度骤降,余热锅炉无法工作,锅炉生产的蒸汽白白耗掉。 
  5)结圈后烧出的熟料质地疏松,外观呈黄褐色,C3S含量不足30%,其性能对比见表1。  

表在 熟料矿物组成及28d抗压强度对经(平均值)
6)结圈后如未能及时处理掉,圈后面的物料极易结成大球,其直径可达到2m左右,被后圈卡住无法转出,造成窑内通风受阻,煤粉从煤嘴刚喷出即着火。故喷煤嘴(耐热铸钢)经常被烧裂变形,更换频繁。 

2.2 结圈原因分析 
  该厂1号窑为Φ3.0m/2.4m×60m干法中空带余热锅炉窑。理论上讲小窑易结圈而大窑不易结圈。但该厂在使用同种原燃材料的情况下却出现相反情况,我们分析认为: 
  1)2号窑尾高温风机抽力不足是该系统工艺上的先天不足。在正常生产时2号风机总是全转速运行,而从窑头观察窑内通风仍是不足,窑头总是返风,呈正压状态。 
  2)窑内通风不足必然加重还原气氛,在还原气氛下Fe2O3被还原成FeO,FeO和SiO2易形成低熔点矿物,从而造成结圈。2号窑熟料的烧失量总有负值出现,从这一点也可以充分说明该系统还原气氛浓重。 
  3)窑内通风不足,使煤粉的燃烧速度变慢,燃烧时间延长,液相出现较早,也是造成结圈的重要因素。 
  4)在回转窑操作上,不能很好地平衡二次风与三次风的比例,使原本通风不足的问题显得更加突出。 
  5)在喂料问题上,看火工为追求高产,分解炉投料量偏大,物料入窑后窑内填充率增大,在料子分解率较低的情况下,加重了窑的热负荷。为满足烧成温度,被迫加大窑内煤量,从而加剧了窑内的还原气氛,形成恶性循环。 

2.3 结圈的预防 
  

2号窑这种MFC分解炉加2级旋风筒且带余热锅炉的回转窑,目前在国内尚无同类工艺,系统的参数特别是余热锅炉的参数计算无可靠依据[1],使我们在处理该窑结圈问题上显得力不从心。在现有工况下如何避免或减少结圈,是摆在企业面前的一个重大问题。通过上述原因分析,结合本厂实际情况,我们采取了如下一些措施: 
  1)还原气氛是造成结圈的关键因素。在现有工况下,设法增加窑内通风是解决问题的重要对策,故我们把窑尾的堵漏工作放在第一位,设专人负责监督。 
  2)该系统与国内其它预分解系统相比物料分解率偏低,一般在70%~80%之间。鉴于这种状况,在二次风与三次风的配合上应有所调整,以前两者比例总在(40%~45%)∶(55%~60%),在操作中我们认为两者比例互换一下更符合实际,因为该窑型无论从工艺布置还是从实际运行参数来看,是介于预分解窑和预热器窑之间的一种窑型。 
  3)加强余热锅炉内部积灰的清吹工作,降低锅炉阻力,也是增加系统风量的重要步骤。 
  4)适当降低窑内物料填充率,提高回转窑快车率,以此来破坏结圈产生的条件。 
  5)加强控制煤的灰分,当灰分小于22%时,对煅烧和预防结圈都有不可估量的作用。其次适当降低煤粉细度和水分以强化燃烧,也是防止结圈的有效措施。 
  6)准确判断及时处理窑尾各烟道的结皮或堵塞问题,降低系统阻力,增加窑内通风。 

2.4 效果 
  

该厂2号窑几年来的运行实践表明,造成2号窑频繁结圈、结大球的主要原因是通风问题。我们曾探讨过改变2号风机参数以满足窑的燃烧,但最终没有实施,其原因一是资金问题;二是更换风机后,余热锅炉能否承受。所以我们还是在现有工艺上做文章。通过采取上述措施,从2001年9月份到2002年6月份没有较大结圈形成,基本上兼顾了两头,为企业带来显著的经济效益。 

3 分解炉喂料点的改进 

   
3.1 问题 
  生产中,我们发现分解炉喂料点偏低(见图2)。生料进入分解炉后,在流化床床层分布不均匀。容易造成分解炉死床、短路;热交换不充分;预热及分解效率低;分解炉出口烟气温度太高(1100~1200℃)使C1筒内烟温过高,旋风筒内筒常常烧损,分离效率下降,熟料产质量及设备运转率无法保证。 
   




  图2 分解炉喂料点 

3.2 改进方法 
  

经过反复论证,我们决定提高分解炉的生料喂料点,料位提高后,流化床层均匀稳定,热交换充分,生料预热及分解率提高,出分解炉烟温适宜稳定(850~900℃),C1内筒烧损现象消除,分离效率提高,熟料产质量提高,设备运转率得以保证,达到了预期的目标。 

3.3 效果 
  5个多月的运行情况表明,这一技改取得了很好的经济效益。改进前后部分指标见表2。  

由表2可见,熟料产质量均有大幅度提高,设备运行趋于正常,由于烟温均衡适宜,发电系统也易于操作控制,发电量有所增加,经济效益是可观的。

编辑:

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投稿:news@ccement.com

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