ATOX-35型立磨是从丹麦史密斯公司引进的生料粉磨设备,1988年7月投产至今,已运转14年多,期间先后发生过磨辊开裂,减速器旋转部分损坏,减速器止推轴承烧坏等设备故障。2002年7月由于止推轴承再次烧坏,检修时发现磨盘上部靠中心部分有裂纹,运行13d后,磨盘裂纹从上到下断面全部开裂,磨机再次被迫停机检修。
1 磨机技术参数
能力:160t/h;
磨机转速:30.12r/min;
减速器:FLS型 TTVLA2660,i=32.7;
电动机:SR电动机 TIM DCK-D,功率1250kW转速985r/min;
质量:213.3t。
2 磨盘的化学成分及性能
磨盘材质经化学分析,确认为球墨铸铁,其化学成分及硬度见表1。
3 磨盘的受力分析
磨机运转时,磨盘既要承受运转时产生的扭矩M,又支撑着磨辊系统的重力W及3根拉伸杆的拉力3F,磨盘的受力情况见图1。
3.1 磨盘传递的扭矩M
根据公式M=159N/n,已知N=1250kW,n=30.12r/min=0.502r/s,则M=395916N•m
3.2 磨辊对磨盘的压力
单个磨辊对磨盘的压力P由磨辊系统重力W/3和拉伸杆的拉力F组成。
磨辊系统的重力W由三角架、磨辊、拉伸杆、机头、扭力杆、活塞杆等组成,总重力约为531750N。
拉伸杆的拉力F为液压缸所产生的拉力:
F=π(13.592-6.752)×1250=546068N
其中:13.59为油缸半径,cm;6.75为活塞杆半径,cm;1250为油缸压力,N/cm2。
故单个磨辊对磨盘的压力:
P=W/3+F=723318N
4 磨盘裂纹现状
首次发现磨盘裂纹后(见图2),因为磨盘材质为球墨铸铁,其焊接性能差,且磨盘壁厚大,焊缝所需坡口深,有可能在施焊过程中因局部过热产生内应力,导致磨盘整体开裂。因此,采取在磨盘衬板平面和支承立面上裂纹的末端20mm处,各钻Φ20mm的止裂孔来处理。
磨机投入正常生产,运行205.3h后,发现磨盘裂纹处断面全部开裂,裂缝两边衬板上、下平面错位0.8mm,上部裂纹间隙为δ2=2mm,下部裂纹间隙为δ1=1mm(见图3)。
图3 磨盘开裂情况
5 磨盘裂纹的原因分析
5.1 设计缺陷
在磨机运转中,磨盘不仅承受磨机所需的扭矩M和3个磨辊对磨盘的压力3P,还承受磨机运转时所产生的冲力负荷。
立磨工作时,磨盘始终处于冲击作用下,磨盘设计采用球墨铸铁,虽有良好的铸造性能和较高强度,但由于铸件中的石墨成球状存在,其吸振性比灰口铸铁差,韧性比钢差,抗冲击作用的能力弱,且其断面为T型单臂结构,承载能力和抗扭刚度不如箱型结构好。磨盘材质为球墨铸铁时,其结构采用箱型结构比较合理,如采用T型单臂结构,其材质宜选用铸钢。
5.2 疲劳破坏
磨机工作时,随着料层厚度、物料粒度和易磨性的变化,磨辊对磨盘的作用力P不断变化,对磨盘的作用点在磨机转动过程中随时间作交替变化,磨盘截面上任一点处的应力随着时间周而复始的交替变化,从而产生交变应力,虽然其应力值远小于抗拉强度σb,但当交变应力的大小超过一定限度时,首先在磨盘最薄弱的内圆部分(由于其壁厚相对较薄)、最不利位置的晶粒所在的平面发生循环滑移,产生微小的、很细的疲劳裂纹,经过应力的多次交替变化后,两表面的材料将时而压紧、时而张开,由于材料的反复压紧、张开,已形成的疲劳裂纹不断扩展,随着裂纹的不断扩展,有效截面不断缩小,当削弱到一定程度时,在一个偶然的振动或压力的冲击作用下,使剩下的有效截面不能承受所加载荷,而导致磨盘断面全部开裂。
5.3 工艺原因
磨机停机时,磨内喷水未及时关闭,造成磨盘内积水,磨盘局部由高温状态突然冷却到常温。由于热胀冷缩的作用,磨盘产生很大的温度应力,磨盘抵抗疲劳破坏的能力降低,在磨盘未产生微裂纹时,前期的使用寿命大大缩短。
磨机料层厚度控制不当,石灰石粒度过大或金属铁块进入磨内,造成磨机振动加大,磨盘承受很大的冲击负荷,过大的冲击负荷会将很大的能量积蓄在磨盘内,在磨盘最薄弱的内圆截面处将造成能量分配不均匀的现象。在磨盘微裂纹附近的小区域体积内能量将高度集中,形成很高的应力集中和应变集中,在磨盘产生微裂纹后,裂纹加速扩展,使磨盘后期的使用寿命缩短。
6 处理措施
6.1 磨盘焊接不能保证磨机正常运转
1)磨盘材质为球墨铸铁,铸铁中的碳和硅含量较高,易产生气孔,硅易产生二氧化硅,妨碍焊接过程的顺利进行。
2)碳和硅等石墨化元素易烧损及速冷,球墨铸铁中由于球化剂镁的作用,焊缝接口处其白口化倾向增加,容易产生极脆的白口铁组织,焊缝性能差。
3)铸铁塑性差,焊接时应力较大,易产生裂缝。
4)磨盘只能现场施焊,且焊缝处壁厚大,不能全部焊透,其焊缝强度只能达到母体强度的15%~20%,无法承受磨机工作时的负荷。
6.2 加固措施
开裂的磨盘采用加固措施来维持生产,磨盘加固后见图4。
图4 磨盘加固结构
1.上抱箍;2.托板;3.下抱箍;4.盖板;5.盖板螺栓;6.斜铁;7.内筒;8.法兰螺栓;9.夹板
1)用厚20mm的20g锅炉钢板分别制作宽度为150mm的上抱箍和120mm的下抱箍,每个抱箍分4块制作,接口处开好坡口,预留5~6mm间隙,每块之间用螺栓连接,分别套到磨盘上部Φ3865mm和中部Φ2690mm外圆处。
2)根据磨盘上部Φ1980mm和下部Φ2000mm的法兰孔尺寸制作内筒,内筒上、下法兰用厚30mm钢板,中间筒体用厚20mm钢板制作,筒体用12块筋板加固,内筒分3块放入磨盘内再拼焊成1个整体,内筒上部法兰与磨盘之间用24块斜铁调整。
3)盖板厚度由20mm改为30mm,将磨盘盖板、内筒上法兰与磨盘上Φ1980处的法兰螺栓孔一起配钻24-Φ24mm螺栓孔,用24根M24×240高强度螺栓紧固(8.8级)。
4)磨盘上部下平面裂纹处安装50mm厚的夹板,利用挡料圈M16螺栓和加大的M27磨盘衬板螺栓各4根,将磨盘上部平面裂纹处夹紧,防止磨盘衬板平面在裂纹处上下错位。
6.3 安装技术要求
1)安装前,先清洗磨盘抱箍处、下法兰上的粉尘和铁锈等,确保抱箍、内筒下法兰与磨盘接触良好。
2)用气割(6~8把)快速将抱箍加热到150~200℃,边加热、边敲打、边紧固螺栓,待接口处间隙缩小到2mm时,恒温焊接抱箍接口。
3)12块夹板利用挡料圈螺栓固定,上抱箍接口焊接完后,每块夹板与上抱箍焊牢,将上抱箍的支耳、螺栓割除。
4)内筒焊完后,冷态下先紧固下法兰6根M42螺栓,力矩为2850N•m。
5)斜铁打紧后,与内筒上法兰焊牢,然后紧固24根M24螺栓,力矩为600N•m。
6)磨盘加大的4根M27衬板螺栓紧固到力矩850N•m,4根M16挡料圈螺栓紧固到力矩170N•m。
7)开机8h后,停机检查抱箍焊缝,重新紧固内筒上、下法兰螺栓,夹板衬板螺栓和挡料圈螺栓到规定力矩,此后每3d紧固1次,直到下次紧固时螺母不动为止。
8)磨盘加固时,必须严格按图纸施工,技术员必须全过程进行质量监控和现场指导,每施工一步都必须得到技术员认可后才能进行下一步,直到加固工作全部结束。
7 结束语
磨盘突然开裂后,一些国内知名机械厂均表示无法焊接修复,因无新磨盘,5号窑被迫停产,磨盘进口时间至少需要6个月,费用120多万元,国产磨盘时间最快45d,费用30多万元,我们通过采取加固措施,磨机于2002年8月5日开机,目前运转正常,估计能正常运转6个月以上,可待新磨盘到货大修时再更换国产磨盘。新磨盘采用国产磨盘,牌号QT50-20,属铸态低合金、高强度、高韧性球墨铸铁。
该加固措施能节省磨盘进口费用90万元,期间可减少停机55d,可多生产
熟料11多万t。