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东江金磊水泥有限公司2500t/d生产线设计与调试(一)

2007/01/25 00:00 来源:

东江金磊水泥有限公司2500t/d生产线设计与调试......

1、概述
东江金磊水泥有限责任公司,是湖南省三大水泥骨干企业之一,拥有三条Φ3.5×145m湿法回转窑生产线和三条Φ3.0×10m塔式机立窑生产线,年产水泥100万吨。公司于2002年通过了ISO9002质量体系认证,获得了产品进出口自主经营权。2003年10月,公司决策层从自身的发展需要出发,坚决贯彻国家“控制总量、调整结构、提高质量、保护环境”的建材工业发展方针,决定在厂区内扩建一条2500t/d新型干法水泥熟料生产线。
 
合肥水泥研究设计院承担了该项目的可行性报告编写、工程设计及生产线主机设备供货和调试达标工作等。项目正式开工于2004年3月,2004年12月28日烧成系统点火烘窑。2005年1月18日系统达标。
 
该项目的顺利投产为金磊公司创造了更好的经济效益和社会效益,实现了“生产技术进步,经济效益提高,环境保护良好”的目标,为公司实现可持续发展打下良好的基础。
 
本文就该生产线的主要设计特点、设备配置与生产调试情况作一简要介绍。
 
2、主要设计原则
 
金磊公司虽然技术力量较强,但对大型干法水泥生产工艺及装备了解不多。因此设计前制定了以下的设计原则。
   
   以“技术先进、生产可靠、节省投资、提高效益”为前提,既要技术先进可靠,还要最大限度地节约投资,保证产品质量。
      
 充分考虑公司现在的生产及场地特点,因地制宜,确保生产线设计的灵活性,为今后进一步发展留有余地。
      
 充分利用当地的原燃材料,生料、水泥配料使用粉煤灰,熟料烧成使用无烟煤。
      
 立足国内成熟、先进的技术和装备,最大限度地控制项目投资。
     
  合理选用工艺设备及流程,尽量减少物料的转运点和落差,减少粉尘的飞扬,按照国家标准对所有的尘源点设置高效收尘器,使本项目的各项排放指标达到国家环保标准。
     
  选用节能设备,合理使用调节手段,尽量减少系统漏风,加强保温隔热,采取必要措施提高效率,将能耗指标控制在国内先进水平。
      
  采用先进、可靠的集散型计算机控制系统,以达到生产控制的高效、节能、稳定和优化控制的目的,并最大程度地减少操作岗位定员。
 
3、主要工艺流程及设备配置
 
     石灰石破碎及预均化
 
石灰石自卸汽车运进厂区后,卸入石灰石破碎机前的卸料仓内,经板式喂料机喂入一台单段锤式破碎机,当进料粒度≤1000mm,出料粒度≤50mm时,生产能力800t/h。
破碎后的石灰石,经由带式输送机送入Φ80m石灰石预均化堆场。堆场储量24000吨。
  
     原料配料及输送
配料站设一座Φ8×18m库用于储存石灰石,三个Φ8×18m配料库, 分别储存砂岩、硫酸渣、干粉煤灰。石灰石、砂岩、硫酸渣、干粉煤灰分别由库底调速电子皮带秤、转子秤按设定配比卸出,经带式输送机送至生料磨。由多元素荧光分析仪和微机组成的生料质量控制系统,可自动分析出磨生料成份,并据分析结果和目标值自动调节电子皮带秤、转子秤转速控制各原料的下料量,确保出磨生料成份合格。
 
      生料粉磨
按比例配合后的原料经带式输送机送入生料磨内粉磨,生料磨为集烘干和粉磨于一体的HRM3400立磨,生产能力为180t/h。烘干热源来自窑尾高温风机排出的高温废气, 气体温度250℃。出磨废气经高效旋风收尘器分离后,成品由机械输送设备送入均化库。废气由系统排风机送入窑磨废气处理系统。
   
   窑、磨废气处理
窑尾预热器的废气,经增湿塔降温后经高温风机排出,一部分送至原料磨作烘干热源,其余部分与原料磨排出的废气汇合,进入电收尘器净化,由排风机排入大气
在系统布置上,窑磨废气处理系统与生料磨和预热器塔架呈环状矩形布置,排废气的钢烟囱依附在预热器塔架上,不但布置紧凑、占地少,而且废气管道短,节省投资。
 
     生料均化库及窑尾喂料
设置一座Φ18×50m多股流连续式均化库储存、均化生料。均化库的储量8750吨。由斗式提升机送至均化库顶的生料呈放射状多点下料入库分层堆放,由充气槽卸入均化库内经气力搅拌均匀合格后,经由气动回转阀、流量控制阀卸出生料库进入计量小仓,生料经计量小仓下的调速皮带秤计量后,由斜槽、提升机喂入预热器系统。
 
       熟料烧成系统
系统是按无烟煤作燃料设计,采用在线式大容积的分解炉,直径6m,高度26m,带鹅颈管,有利于燃料在炉内的充分燃烧,同时增加了物料在炉内的停留时间,提高了入窑生料分解率;窑头喷煤管采用采用丹麦史密斯公司的DUOFLEX型第三代水泥窑用燃烧器,可通过改变内外风速度和风量比例,灵活调整火焰形状和燃烧强度,具有一次风量少,火焰形状好,燃料燃烧充分等特点。
熟料烧成系统采用φ4.0×60m回转窑,单系列五级旋风预热器。窑头、分解炉燃煤比例为4∶6。窑尾在分解炉底部设有二个燃烧器,分解炉用三次风从窑头罩上抽取。
 
      熟料冷却、储存及输送
熟料冷却机采用带控制流篦板的第三代空气梁冷却机,篦床有效面积64m2,主要特点如下:单位冷却风量小,冷却效果好。篦板温度低,运行良好;控制流篦板的高阻力特性增强了冷却机系统抗料层波动的稳定性;控制流篦板的高穿透性,对料层进行深层次的气固热交换,有效的消除了“红河”现象;与大窑头罩配合使用,可有效的提高二、三次风温,提高冷却机的热效率,降低熟料热耗。
入冷却机熟料温度为1365℃,出冷却机熟料温度为65℃+环境温度,整个冷却机系统的热效率达到75%。冷却机出口设有熟料破碎机,出破碎机的熟料经链斗输送机送入一座熟料圆库内储存。 出篦冷机的高温气体分为三部分。第一部分作为二次风和三次风由窑头罩进入烧成系统;第二部分作为煤磨烘干的热源;其余部分废气经电收尘器净化处理后排入大气。出冷却机的熟料由链斗输送机送入一座Φ32×23m熟料库中储存。总储量30000吨。库侧设有熟料散装系统。
 
     煤粉制备及计量系统
煤磨选用一台φ3×9m风扫式钢球磨,当入磨水分≤8%,出磨水分≤1%,产品细度为0.08mm方孔筛筛余≤2~4%时,磨机能力为18t/h。原煤经原煤仓底圆盘给料机计量后, 进入磨内粉磨,随气流出磨的合格煤粉由动态选粉机和煤磨专用防爆袋收尘器收集。各煤粉仓下设有环状天平秤,对煤粉进行计量,计量后的煤粉用罗茨风机直接送入窑头多通道喷煤管入窑煅烧,送入窑尾分解炉燃烧的煤粉则采用螺旋泵输送(由罗茨风机供气)。烘干用热风来自窑头篦冷机废气。
 
     水泥粉磨及输送
水泥磨选用2套Φ3.2×13m开路磨与辊压机组成的闭路球磨系统,产量为2×65t/h。
来自水泥配料站的混合料经过皮带输送机送至辊压机的稳料仓中,与打散分级机选出的粗颗粒一起均匀地进入辊压机挤压成料饼,由提升机送入打散分级机分选,大于3mm的粗颗粒(未挤压好的料和边缘漏料),返回到辊压机的稳料仓中等待重新挤压;小于3mm的细颗粒经过挤压后,结构受到了破坏,物料的易磨性得到了改善,再送入开流水泥磨粉磨成符合成品要求的水泥。
      
  自动控制系统
整条生产线采用siemens公司的集散型DCS控制系统,自动化程度较高。
 
4、调试及生产达标情况
生产调试是生产线建设过程中的一个重要环节,是将设计、土建、安装工作等转化为实际生产的一个重要过程,生产线在短时间内达标达产可为业主创造最佳的经济效益。调试工作是一个系统工程,牵涉到业主、设计、安装及装备厂家等相关单位。
 
4.1调试的组织   
进入调试阶段后即成立了由业主、主要设计者、生产调试人员和安装单位的技术人员组成的调试小组。每天处理各类问题:人员的组织和调配;原燃材料和备品备件的供应;图纸设计修改;处理试车过程中出现的机电问题等。
 
4.2调试过程   
        调试资料准备与人员培训  
设计院料编制了各车间的生产调试说明书;并与业主一道共同编制了全厂设备润滑表、各岗位安全操作规程、各岗位操作记录表格、备品备件计划、及调试大纲和试车方案。组织举行了多次培训,内容包括工艺、电气、机械专业知识,授课人员由各方面专业人员组成,加快了业主对干法窑的掌握。
 
       单机试车
单机试车是对机电设备制造、安装质量的初次检验,按照相关标准和规范进行验收。进行单机试车时,对设备的空载电流(注意与额定电流的比较)、温升、振动、声音等进行了检查、观察和记录。一是检测装备质量和安装质量是否合格;二是为设备带负荷试车时对比用。
电器打点及无负荷联动是单机设备考核之后,负荷试车之前的一个重要阶段,是对施工接线的一次全面检查,是对电器自动化设计及集散型计算机控制系统(以下简称DCS)应用软件的一次全面检查及考核。其主要目的是使工厂的设备、装置、设施能够按预定的程序运行。中控与现场人员密切配合按组起、组停;组起、连锁停;组起、紧停进行试验,直至达到要求为止。
 
       负荷试车
负荷试车是在无负荷联动之后生产调试的最后一道环节。该阶段工作的主要目的是从石灰石破碎开始有计划、有步骤地打通整条生产线,在各工序连续运转的基础上,使各主要生产车间分别达到规定的性能考核指标,进而完成达标考核。
立磨的调试从12月初开始进行。期间遇到过二件事:
 
(1)循环风机进口阀门因风叶与轴出现相对滑动,导致中控显示开度与现场实际情况不符,磨内拉风不够,所以每次投料不久就因料层过厚震动较大,反复多次,最终得以解决,磨机停停开开,台产保持在110t/h左右,累计磨制了2800余吨生料。
 
(2)在高温风机液力偶合器更换期间,立磨一直处于不正常状态,落辊3-5min之后,就开始振动,连续数天,经过分析,也尝试了几种可能的办法:取消挡料圈,调整辊隙,清理管道,磨内喷水等;第三天立磨系统才运行正常。
这次调试,有下列几个因素值得总结:        
 
1)气温较低时,空气密度大,介质较重,风机负荷大,同等电流情况下磨内拉风不够,烘干能力差,物料排不出去,使料层厚度增加产生振动;
 
2)入磨物料中粉煤灰太干,颗粒间凝聚力小,不易形成稳定料层,导致设备振动;
 
3)落辊时间掌握不准确,不是太迟就是太早;
 
4)风、料、辊压之间的平衡因缺乏经验很难把握,导致振动;通过几天的不断摸索、尝试,基本掌握了立磨的操作和规律,使立磨在不长的时间内产量达到了230t/h的水平,且能做到长时间的平稳运行。
12月中旬开始初次点火烘窑,整个烘窑过程共历时五天,过程也比较顺利。后因高温风机的液力偶合器故障而中断;第二次点火,调整了操作方法,结果使升温时间明显缩短,但最终由于分解炉燃煤输送管道施工布置不合理,使两根煤管阻力失衡堵塞而再次中断;第三次点火投料后,因C4下料管堵塞停窑。随后对入炉撒料箱进行了彻底的整改,解决了堵料积料的问题,另各级翻板阀也彻底地进行了检查,确保了翻板阀在热态始终保持良好的灵活性。从12月28日点火后
全线一直比较正常。入窑生料喂料量已稳定在180~210t/h。
 
对于窑操作,根据实际情况,采取边操作、边总结、边提高的方式进行经验积累,针对系统出现的每一个问题,认真地分析,不断地调整操作参数,总结规律,优化操作方案。现在中控操作员能很轻松地解决常见的问题。
 
4.3生产达标情况  
 
调试初期先使用烟煤生产,进而采用烟煤与无烟煤混合搭配使用。调试期间实际进厂各原燃材料分析结果见表2和表3。
    调试期采用石灰石、砂岩、硫酸渣、粉煤灰四组份配料,熟料率值确定为:KH=0.88~0.90;SM=2.5~2.7;IM=1.5~1.7。

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监督:0571-85871667

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