卫辉天瑞技改项目矿渣立磨投料一次性成功

5月21日上午11点58分,伴随着礼炮声,卫辉天瑞技改项目LGMS5725矿渣立磨投料一次性成功。...

辊压机预粉磨工艺技术改造

将次序给料,逐级取出成品,磨机粗粉自循环粉磨技术应用于已有水泥生产线上,在不增加系统功率的情况下,将一段辊压机产生的合格粉取出。提高磨机的效率,提高系统产量。同时对管磨机磨内结构,进行适合喂入经辊压机挤压后的细粉物料的适应性改造,以避免研磨体级配困难,磨机跑粗现象,和混合材过粉磨现象,提高比表面积,改善因筛余难于控制,而导致的水泥台时产量偏低的情况。...

LV选粉机在预粉磨辊磨系统中的使用

四川东方红水泥有限公司的水泥磨系统采用立磨做预粉磨,联合球磨的开流磨系统,...

中国水泥厂余热发电机组连续运转144天

截止5月12日,中国水泥厂公司24MW余热发电机组实现了连续稳定运行144天。1-4月份,余热发电机组累计发电量6076.35万千瓦时,并网电量5729.65万千瓦时,四个月运转率达到100%。...

硅莫砖的技术性能及其在水泥回转窑的应用

硅莫砖,有“耐磨砖”的谐音,20世纪90年代初试制成功,曾叫HMS高耐磨砖,耐磨系数高于磷酸盐结合高铝砖五倍以上。就其物相成分来讲应该为碳化硅—莫来石制品,简称硅莫砖。这个称谓大多在建材行业流行,其他行业一般称为高铝碳化硅砖、三氧化二铝—碳化硅砖。...

陕西北元集团水泥有限公司再获五项国家专利

近日,陕西北元集团水泥有限公司科技创新工作再创佳绩,申报的“一种选粉机的进风管结构”、“一种胶带输送机气动式清扫器”、“一种液力耦合器扭力扳手”、“一种钢链式电石渣下料筛网装置”和“一种电石渣生产水泥大块高温熟料速破水枪装置”五项实用新型专利正式获得国家知识产权局授权。...

水泥窑余热发电系统运行中应注意的几个问题

我公司(3000+6000)t/d生产线配套建设的16MW闪蒸纯低温余热发电系统投入运行以来,总体运行比较平稳,能够维持与窑系统的同步运转,随着管理及操作人员对发电系统驾驭能力的提升,系统运行的可靠性与经济性稳步提高。现对发电系统生产过程中出现的问题及解决措施等经验作一总结。...

国际水泥行业如何进行二氧化碳排放控制及减排?

作为基础原材料工业,水泥工业对于全球经济发展具有重要作用,但同时产生了巨大的二氧化碳排放量。据统计,水泥工业是世界第三大能源消耗工业,并产生了第二大的工业部门二氧化碳排放量,加重了全球气候变化问题的严重性。因此,水泥行业二氧化碳的排放控制对全球气候变化问题有重要影响。...

煤磨电收尘系统风机叶片磨损失效的分析与改进

带尘运行的风机叶轮由于受进入风机气流中粉尘颗粒冲刷,不可避免地产生磨粒磨损。因此,须尽量降低风机入口气体含尘浓度,最大限度降低粉尘颗粒对风机叶轮的冲刷作用,同时对风机叶轮采取有效的预防磨损技术措施,以提高风机叶轮的使用寿命。...

如何准确计算立磨热平衡

立磨在粉磨矿渣原料或者原煤等含水量较高物料时需要引入合适热风,以此烘干物料所含水分。立磨热平衡计算就是以粉磨能力为基础计算出通入热风风量和热值量,并以此为依据选择如沸腾炉和收尘器、主风机等系统主要设备规格,确定粉磨系统的工况条件。...

SLC分解炉及窑头余热风管的技术改造

通过分解炉的技术改造,扩大炉容 ,延长煤粉在炉内停留时间,提高煤粉燃烧效率和生料分解率,从而提高了系统的稳定性,提高了窑产量。 通过对风管改造,技改费用花费不到15万元,按照技改后1h多发电500 kWh,电价0.5元计算,一年为公司创造直接经济效益近200万元。...

风光高压变频器在水泥厂风机节能改造中的应用

本文介绍了山东新风光电子科技发展有限公司生产的高压变频器在淄博市淄川宝山水泥厂风机中的应用情况。通过改造,实现了水泥生产线风机的高效运行,达到了节能降耗的目的。...

亚泰建材产业矿山质量管理专题研讨会召开

2015年3月19-20日,为期两天的“亚泰建材产业矿山质量管理专题研讨会”在明城公司召开。...

对水泥窑余热发电技术的几点看法

水泥窑余热发电的潜力以及与窑系统之间的关系、优化空间等,笔者在此根据这几年天瑞水泥搞余热发电的实践谈点个人看法,以供参考。...

[原创]新风光对行业节能环保的思考

年初,吴晓波通过自媒体文章《去日本买只马桶盖》从年会期间同事购买日本马桶盖说起,反思中国传统产业。认为“所谓的传统产业,是否“日薄西山”、无利可图,完全的取决于技术和理念的创新”。那么,我们是否可以这样说,不仅是传统产业,在任何产业,唯有“自求突破”,力求技术上的不断创新,实现产品功能价值最大化,才能开辟出一条新径?...

对水泥窑余热发电技术的几点看法

目前,我国正处在大量淘汰小火电的时期,这些被淘汰的设备经过一些适应性改造后,完全能够满足水泥窑余热发电的要求,既避免了小火电淘汰中的浪费,又能降低余热发电的建设投资,国家应该给予鼓励。...

高海拔地区4 000 t/d生产线烧成系统的设计

青海宏扬水泥公司4 000 t/d熟料预分解窑水泥生产线海拔高度3 315 m,设计时实施高海拔校正,该项目烧成系统热耗比平原地区增加15%左右,海拔系统产量修正系数约为0.73。烧成系统设计采用了一套改进型双列五级CDC二代预热预分解系统、Φ4.8 m×72 m回转窑和第四代S型篦式冷却机等设备组成的窑外分解煅烧系统,日产熟料4 000 t,熟料烧成热耗3 554.36 kJ/kg(850 kCal/kg)。...

余热发电运行管理几项经验交流

有2×5000t/d熟料生产线,配套2×9MW两炉一机余热发电系统,通过加强现场管理、优化工艺操作,实施技改技措,从大系统平衡角度将窑系统与余热发电系统结合起来,保证系统稳定运行,最大限度挖掘潜能,在熟料标准煤耗逐年下降前提下,余热发电量不断提升,收到了明显管理成效。...

提高Φ4.2×14.5m水泥磨运行指标的几项技措

安徽海螺集团水泥股份公司2台Φ4.2m×14.5m水泥磨于2010年9月投产,生产初期,磨机工况不稳定,技经指标不理想。经分析各方面的影响因素,采取了一系列针对性措施,磨机工况、技经指标有了明显改善和提高。...

耐火浇注料损坏的常见原因及解决措施

耐火浇注料目前主要使用在预热器、下料管、前后窑口、三次风管及冷却机等一些形状复杂难以砌砖的部位。分析了损坏的常见原因及处理措施。...

联合预粉磨水泥磨系统优化增产降耗显著

CLF170/100 辊压机+N300V 型选粉机+Φ4.2 m×13 m水泥磨+N3500 O-Sepa选粉机组成的两套联合预粉磨水泥磨系统,主要生产P·C32.5 和P.O42.5的水泥。系统经不断调试和优化,磨机台时产量得以稳步提高。  ...

辊压机联合粉磨系统的操作控制

该公司二线水泥粉磨系统采用TRP1400×1400辊压机联合粉磨系统。公司通过对该系统的优化操作及技术改造,系统运行稳定,生产P· O42.5水泥台时产量达到165 t/h以上,吨水泥电耗为36 kWh/t,充分发挥出了辊压机联合粉磨系统的节能降耗和提高系统产量的优势。...

海螺白马山低氮分级燃烧技术脱氮效率达30%

通过对缩口尺寸、撒料板角度、分解炉燃烧器角度、新增三次风管尺寸等关键部位数据进行技改后,经过分级燃烧脱氮和精细化操作的摸索,现生产线产量稳定,质量受控,脱氮效率达到30%以上,达到了明显的环保减排目的。...

浅析水泥预粉磨系统的技术改造

CZ公司水泥制成采用辊压机+机械筛分+Ф4.2 m×13 m管磨机+O-Sepa选粉机水泥预粉磨闭路系统,改造时将1号磨Ф4.2 m×13 m(磨尾单风机)改造为前置辊压机(RP120-80)的水泥预粉磨工艺,并对O-Sepa选粉机及管磨机系统进行重点技术改造及优化。改造后达到了增产与节电的效果。...

优化工艺参数 实现辊磨系统的增产降耗

随着设备磨损的加剧,生料粉磨系统工况变差,设备故障率增高,为此,创造性地开展了基于工艺参数优化的辊磨增产降耗实践活动,并取得了显著成效,辊磨产量得以稳定提高。选择合适的系统参数对磨机长期稳定运行至关重要,对磨机系统的节能增产降耗具有关键的指导意义。...

联合粉磨系统电耗偏高的技改措施

某辊压机双闭路联合粉磨系统电耗远高于同类流程,分析认为,有辊压机棒阀不能全部打开、V型选粉机布料不均、磨内流速过快、选粉机效率偏低等,是电耗高的根本原因。改进后,磨机提产15~20 t/h,电耗下降5 kWh/t。...

风机的选型原则及其影响因素

水泥生产中各类风机的装机功率约占生产线总装机功率的40%左右,合理选择风机控制风机拖动功率,减少系统漏风降低系统阻力对降低水泥综合电耗,实现节能减排具有重要意义本文从标准大气的基本定义分析气体体积V压力P温度T三要素对风机选型的影响。...

Φ3m×9m生料磨系统的技术改造

窑扩能改造完成后,因配套生料磨系统改造滞后,为保证正常生产,公司决定对Φ3m×9m生料磨系统进行技术改造,以保证窑改造达标后生料的正常供给。磨机系统改造后,生料制备工序制约正常生产的“瓶颈”得以根治,磨机系统改造后一年可节约相关成本约50万元。...

如何提高窑操在余热发电上的价值

在工艺和装备已经定型的情况下,余热的运行效果与窑操的水平密不可分,如何在中控室获取理想的操作效果,直接关系到余热发电的运行情况和经济效益。从操作员的培养,热力系统的优化,余热发电的考核等方面阐述了如何来提高窑操的价值。...

水泥厂袋式除尘器阻力过高的原因及降阻措施

在水泥生产过程中会出现袋式除尘器运行阻力过高的现象,其危害性非常大。本文首先对袋式除尘器运行阻力的概念、组成、计算及影响因素等进行简单理论分析,接着重点分析了水泥厂袋式除尘器阻力过高的原因,最后有针对性地提出降低袋式除尘器运行阻力的措施。...

高玉宗:技术改造促进水泥企业转型升级

绿色环保是企业造福子孙的神圣使命,节能降耗是企业持续发展的社会责任,降低成本是企业经营管理的永远核心,技术改造是企业科技进步的重要手段。中国水泥技术改造中心主任高玉宗在日前举行的“2014第二届中国水泥节能环保技术交流大会”表示,将通过不断创新与广泛合作,促进水泥行业节能减排的发展。...

天业天辰水泥余热锅炉风管更换成功

据尼日利亚《今日报》报道,尼水泥制造商布阿集团(BUA Group)董事长拉比乌表示,该公司一直都支持降低水泥产品价格,让更多的尼日利亚人有买得起的产品,实现 “居者有其屋”的梦想。...

水泥磨增加辊压机的提产改造

在目前能源紧缺的情况下,大力推广高产节能的辊压机半终粉磨技术,对现有普通闭(开)流管磨机进行改造具有很大的经济效益与社会意义。为对普通圈流水泥磨实施提产改造,该公司采用辊压机半终粉磨技术开展了设计、供货、调试指导等一系列工作。目前产量和单位节电超出预期,实现了设计意图,达到了改造的目的。...

Φ3m×9 m生料磨系统的技术改造

磨机系统改造后,生料磨电耗降低5%,台时由50t提高到64t,提高了20%以上。二台Φ3×9m生料磨不但满足1500t/d窑供料需要,而且每月生料库满停机时间累计达到50h,为正常的计划检修、设备维护提供了时间上的保证。...

立磨循环风机节能技改技术的实践

节约能源是节能减排的需要,也是企业改善经济运行质量,提高经济效益的主要途径。在水泥熟料综合电耗分布中,生料制备的电耗往往能达到一半, 而立磨系统中与之配套的循环风机电耗又占生料电耗的一半。因此立磨循环风机成为一个热门的节能改造空间。...

与水泥回转窑的烧成带温度相关的几个因素

烧成带温度是影响水泥熟料质量产量的关键因素,而影响烧成带温度的因素很多,例如窑尾温度、喂煤量、煤的热值、一次风量、三次风温、胴体表面散热、出窑熟料温度、熟料产量、入窑物料温度等等。因此如何控制、监测、比较烧成带温度是水泥生产必须考虑的问题。...

冀东烟台公司加强设备综合管理降本增效

设备管理、使用的好与坏,要以人为本,软件(各种操作规程、管理机制、规章制度等基础工作)、硬件(装备水平、设备在生产线上的适应可靠性)同时一起抓,加强设备综合管理,提高有效运转率,创造企业经济利益最大化。...

硫氧镁水泥制品试验研究与生产新进展

本文重点论述了采用热压工艺和热隧道窑生产工艺生产硫氧镁水泥制品的探索结果及新的发展方向,还论述了硫氧镁水泥建筑模壳、硫氧镁水泥建筑装饰板、硫氧镁水泥建筑隔墙板、硫氧镁水泥空调通风管道的生产进展情况。...

水泥厂袋式除尘器阻力过高的原因及降阻措施

在水泥生产过程中会出现袋式除尘器运行阻力过高的现象,其危害性非常大。本文首先对袋式除尘器运行阻力的概念、组成、计算及影响因素等进行简单理论分析,接着重点分析了水泥厂袋式除尘器阻力过高的原因,最后有针对性地提出降低袋式除尘器运行阻力的措施。...

5000t/d预分解系统优化改造后大幅提产降耗

笔者公司回转窑预分解系统为天津院设计的5000t/d在线预分解系统,采用双列5级旋风预热器+DD分解炉,配套Ф4.8×72m回转窑和119.3m2篦冷机,设计生产能力5000t/d,经过8年的生产实践,产能已经远超过设计产量,实际产量5900t/d,标煤耗≥110kg/t-cl。现有预分解系统的生产及工艺数据见表1、表2。...

玉山南方对2500d/t熟料生产线进行节能降耗改造

某2500t/d熟料生产线预热器出口温度偏高,熟料热耗居高不下,因此对该线预热器系统采取分解炉扩容,取消离线炉等措施进行改造,改造后可以使用100%无烟煤进行煅烧。...

中材国际(天津)埃及GOE项目窑系统大修

8月25日,2#窑系统全面大修的开始拉开了中材国际天津公司埃及GOE生产总包项目全线大修的序幕。...

预分解窑飞砂料生成原因和减缓措施

飞砂料是预分解窑生产中经常出现的现象,对窑的生产操作和熟料质量均产生一定的影响,成为生产操作人员关注的焦点。初步分析其生成原因和减缓措施,以促进国内有关单位的重视,加强此方面的研究,从根本上解决这个问题。...

鲁南中联风扫煤磨系统改造后节能明显

两条2300t/d水泥熟料生产线,煤磨系统为两台2.8×5+3m风扫式煤磨,因设备陈旧老化,设备性能及可靠性差(如粗粉分离器和旋风收尘器效率低),电收尘器收尘效果较差等。公司对煤磨系统采用MDS高效煤磨动态选粉机,对原工艺流程进行优化改进,取得较好的节能效果。...

[TOP100]国盛耐材:看到不足才能做得更好

耐火材料对水泥生产线稳定运行至关重要,当前水泥行业正处于转型升级的关键时期,提升耐火材料应用水平,延长使用寿命意义重大。耐火材料供应商如何根据国务院指导意见要求,提升自身服务水平以便更好的为水泥行业节能降耗,实现产业升级服务,是耐火材料企业需要切实面对的问题。...

安徽枞阳海螺水泥顺利完成6线窑检修工作

八月如火,室外温度更是达到37-38度。持续的高温天气中,为保证生产顺利进行,枞阳海螺公司开展了为期8天的6线窑计划检修工作。...

[原创]水泥工厂如何预防煤炭粉尘爆炸

据了解,煤粉爆炸是在高温或明火热源作用下,空气中氧气与煤粉急剧氧气的反应过程,是一种非常复杂的链式反应。由于煤本身是可燃物质,当它以粉末状态存在时,总表面积显着增加,吸氧和被氧化的能力大增,达到爆炸极限密度,在高温作用下发生燃烧爆炸,一般而言煤尘粒度越小,所需引燃温度越低,且火焰传播速度也越快。...

国务院安委会办公室关于深刻吸取江苏省昆山市“8•2”特别重大事故教训深入开展安全生产专项整治的紧急通知

国务院安委会办公室关于深刻吸取江苏省昆山市“8·2”特别重大事故教训深入开展安全生产专项整治的紧急通知。...

水泥熟料生产线分级燃烧脱硝减排技术应用

为降低水泥窑系统氮氧化物排放浓度,国内水泥企业和设计院所纷纷研究开发分级燃烧技术并投入实际应用,取得良好效果。对分级燃烧技术方案作一些介绍,并结合实例对使用效果进行分析和研讨。...

通辽中联几项技改提高篦冷却机冷却效果

篦式冷却机是比较容易出现故障的设备,如何提高篦冷机的冷却效果,从风室隔墙板窜风、充气梁活动供风装置漏风、弧形阀漏风、篦板和篦板之间、篦板和盲板之间间隙过大等几个方面进行处理,取得了很好的效果。...

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