提升水泥熟料质量:科学管理与技术创新实践
该文总结了改善水泥熟料质量的经验,主要措施包括优化生料配料管理,提高煅烧温度控制,增强熟料急冷效果,以及运用气体分析仪和岩相分析等监测手段。通过这些方法,熟料强度和稳定性显著提高,降低了生产成本,提升了水泥的质量和市场竞争力。未来将继续跟踪研究以进一步提升熟料质量。
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我公司2号窑为Φ3.5m/3.0m×55m带流态化分解炉的回转窑,1994年底改造投产后,窑尾密封一直没有得到很好解决,困扰窑的正常生产。
1 改进前窑尾密封
改进前窑尾靠活动密封圈前后移动进行密封,见图1,当窑体向上窜动时由动摩擦片推动静摩擦片使密封圈向上移动,当窑体向下窜动时由配重块拉动密封圈向下移动。但实际是,当配重重时,两摩擦片磨损严重,使用寿命短,当配重轻时,不能拉动密封圈向下移动,动作不灵,起不到密封效果。并且这种密封装置摩擦片间的摩擦力较大,也增大了窑的传动负荷。
2 密封改进
因资金短缺,只是在结构上作简单改动。拆掉动、静摩擦片,将活动密封圈掉头焊在窑尾烟室上,变为固定密封圈,在窑体上另外安装1个活动摩擦圈。窑体密封靠弹性不锈钢片在活动摩擦圈上滑动来实现(见图2)。这样投资小,延长使用寿命,克服了以前的不足,降低维修成本。改进前窑尾漏风严重,窑内通风差,热工制度很难稳定,经常出现低升重、结圈现象,台时产量、熟料质量偏低。改进后,窑尾漏风减小,窑内通风明显好转,满足了窑内用风,煤燃烧完全煅烧稳定,很少出现低升重和结圈现象,台时产量、熟料质量有大幅度的提高。改造前、后窑技术数据见表1。
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水泥窑协同和安全填埋场处置危险废物类别与危险废物经营许可证核准经营危险废物类别不一致,未按照危险废物经营许可证规定从事危险废物处置经营活动。
改造可能涉及生产设备更新、工艺优化,以实现绿色发展和可持续生产。
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