- 扫一扫 -

- 留言 -

贾华平: 即将燃起的水泥窑富氧第二波高潮

2021/05/20 14:25 来源:中国水泥网信息中心

富氧燃烧作为近代燃烧技术的一大突破,在钢铁、玻璃等行业的成功,已经充分证明了其在强化燃烧、提高燃烧效率,推动节能减排方面的突出功效。为什么水泥行业就不行呢?......

一、行业引入与发展概况

人类可用于燃烧的资源是有限的,且燃烧过程的排放物是造成环境污染的主要原因。富氧燃烧作为一种高效燃烧技术,既可减少能耗、又能降低排放,在某种意义上已被称为“资源的创造性技术”。

富氧燃烧起源于美国,成熟于德国,推广于日本,已经在燃烧的各个领域开始了广泛的应用。

在中国,我们的起步并不晚,早在1980年,甘肃白银有色金属公司就使用了富氧,而且达到了节约能源、强化熔炼和根治污染的目的,使冰铜富氧熔炼工艺获得完全成功。

研究表明:

富氧煅烧能提高煤的活性,进而提高煤的燃烧速度、提高其燃尽率;能降低燃点,提高燃烧的集中度和火焰强度,进而减少燃烧的边际效应,增加燃烧热量的利用率;能提高火焰绝对温度,进而提高燃烧温度、减少损失;

能提高火焰黑度,进而提高辐射强度和强化辐射传热;

还能减少燃烧后的排气量,降低烟气带走的热量。

在中国的水泥行业,富氧煅烧至少在理念上是被多数人认可的。从2004年开始,就有人提出了水泥熟料的富氧煅烧理念,但由于水泥行业的利润较低,考虑到富氧还要增加生产成本,未能真正应用于工业生产。

随着富氧成本的不断降低,对高煤耗、低利润的水泥行业,其诱惑力是可以想象的。在2011年至2014年期间,据笔者不完全统计,小至700t/d窑、大到5000t/d窑——先后有十多家水泥公司参与了富氧煅烧试验。但是,由于各生产线的情况不同、提供富氧煅烧技术的公司不同、富氧制备工艺不同、富氧助燃方案不同,各公司的试验结果可谓千差万别,一时难有定论、怀疑四起、褒贬不一,高潮一退又偃旗息鼓了。

除了这些企业自发的试验以外,富氧煅烧还作为 “十二五”国家科技支撑计划、并且已经启动,但后续、遗憾的没了后续。

二、卡壳误解与释疑解惑

创新需要容忍失败、研究需要坚忍不拔,理论来之于实践,又总是被实践修正。——创新的历史反复证明,在多数人山穷水尽之后,往往会迎来少数人的柳暗花明!

富氧燃烧作为近代燃烧技术的一大突破,在钢铁、玻璃等行业的成功,已经充分证明了其在强化燃烧、提高燃烧效率,推动节能减排方面的突出功效。为什么水泥行业就不行呢?

—— 首先是理论上能不能节能?

—— 再就是会不会增加NOX排放?

在环保力度越来越严的今天,富氧煅烧会不会增加NOX排放?这是个原则问题、也是有关人员担心的主要问题。

如果解决不了这个问题,富氧煅烧在水泥行业将无从谈起!

虽然第一波富氧煅烧的热潮无功而返,但基本体现出“富氧煅烧可以不增大NOX排放”,为我们解开了一个关键心结 !

我们知道,NOX的形成与烧成温度有很强的相关性。

实验表明,燃烧温度在1550℃到1900℃之间时,NOX是以指数方次急剧上升,特别在1750℃后几乎是直线上升,遗憾的是:水泥窑的火焰温度峰值就在这个区间。

因此,要降低NOX的生成,就必须控制好火焰温度,最好是降低一些火焰温度,而富氧煅烧恰恰是提高火焰温度的,难免有人推理富氧煅烧将导致NOX排放的增加,这也是应该给予理解的。 虽然推理并不等于事实,但事实也要用数据说话!

那么,事实上又是什么结果呢?

笔者曾在2012年主持了一条5000t/d线上的富氧煅烧试验,废气排放是由当地环保局的在线监测仪控制的,企业人为干预的可能性不大。而且作为试验 ,我也绝对不允许人为干预!

使用富氧前后的NOX排放见下表:

由表可见,在采用富氧煅烧以后,在线监测仪显示,废气中的氮氧化物不但没有增加,甚至还有所降低。

无独有偶,我对东北某3200t/d线上的试验作了电话了解,回答是“实际运行中,根据窑头新增的火焰温度场在线监测、和SNCR在线烟气检测装置数据,使用富氧后NOX排放没有增加”。

2014年9月25日,中国建材总院高工房晶瑞在宁波做了一个《水泥行业碳减排技术》的主题报告,报告给出了富氧燃烧在国外水泥企业的应用情况,不论是湿法窑、预热器窑、预分解窑,还是烧:燃料油、煤、焦油、垃圾,都没有增加氮氧化物的排放。

详见下表:

国内外大量的事实表明,富氧煅烧完全能够做到:不增加NOX的排放。

那么,为什么事实与大众的推理、担忧、疑虑不一样呢?

笔者在此作一些探讨供参考:

事实上,由于富氧煅烧强化了燃烧条件,提高了燃烧强度,从而为拉长火焰,扩大火焰的分布空间,减小火力的集中度,降低火焰峰值创造了条件。

通过适当的加大燃烧器的轴流风、减小旋流风,就能把短粗火焰拉成细长。在保持火焰总体强度基本不变的情况下,增大火焰的分布空间,将火焰的核心燃烧区扁平化拉长。

通过加大1700℃以下的核心区间,在保持烧成带煅烧强度的同时,缩小1700℃以上的峰值区间,通过降低火焰燃烧的峰值温度,从而减少氮氧化物的生成机会。

(1)虽然NOX的形成与烧成温度有很强的相关性,实验表明燃烧温度从1550℃起到1900℃,NOX以指数方次急剧上升,特别在1750℃以上几乎是直线上升。

我们要特别注意这个“特别”,燃烧温度在1750℃以下和1750℃以上是大不一样的!这正是我们可以作为的空间。

水泥窑的火焰温度峰值正好在1750℃上下,而我们的熟料煅烧并不需要1750℃,我们能否把这个“以上”削掉呢?

(2)从合肥院对全国部分水泥窑的检测结果来看,运行稳定的水泥窑NOX排放都相对较低;相反的是,运行较差的水泥窑NOX排放就相对较高。这主要是因为稳定的运行可以相应的降低煅烧强度,减小火焰的燃烧峰值,抑制NOX的形成。

试验证明富氧煅烧能促进水泥窑的稳定运行,这一点大家是异口同声没有异议的,而稳定运行有利于抑制NOX的形成。

那么,为什么稳定运行能够降低火焰的峰值温度呢?原料的波动将导致其易烧性波动,不但难烧的原料需要较高的燃烧强度,对易烧的原料也不敢降低燃烧强度,因为这个波动难以预测。而易烧的原料在富裕的燃料、富裕的燃烧强度下,必然导致火焰温度、及其峰值温度的升高。

同理,燃料的波动、燃烧的波动、其他原因导致的窑况波动,都需要按燃烧强度的上限控制,富裕的控制必将导致火焰温度、及其峰值温度的升高。

(3)上面谈的都是关于废气中NOX的含量问题,就环境保护来讲,还有一个问题必须考虑,那就是生产一吨熟料NOX对危害的贡献值。在废气中NOX含量相同的情况下,废气排放量的减少,意味着吨熟料贡献值的降低。根据齐砚勇教授的有关研究,当燃烧用空气中的氧含量由21%提高到30%时,5000t/d熟料线预热器出口的废气量大约将由81万m3/h减少到62万m3/h,排放废气量减少了23.47%。

水泥窑富氧煅烧到底有没有效果?

有关专家提出的另一个问题是:氧没有热值,不可能节煤。

有时候专家的话也不一定都对,特别像我这一号的所谓“专家”,说错话是经常的事,还望大家给予谅解。也许专家说完就后悔了,只是碍于面子不好公开收回而已,但不管对与不对,对专家的话必须给予重视!

我们下面就来探讨一下这个问题:

(1)说不清的氧化与碳化

除了核物理,一般的热量都来自于氧化反应(包括没有氧参与的氧化反应),是某种势能与热能的转换,而不是无中生有,这与能量守恒并不矛盾。

对于煤炭的氧化反应,在反应以后碳和氧的势能都发生了变化,都对产生的热能作出了贡献。正确的理解应该是,热能是碳和氧反应的共同结果,而不是参与反应的某一方的贡献。这与化学概念在历史上的形成过程有关。

总体上讲,能与氧发生反应的物质比较多,而能与碳发生反应的物质比较少,故在物质(比如碳)与氧反应后称为该物质被氧化了,反应叫作氧化反应;但就个体来讲,碳与氧同样是参与反应的双方,既可以叫碳被氧化了、当然也可以叫氧被炭化了。

碳和氧反应能产生热能我们就说碳具有热值,氢和氧反应能产生热能我们又说氢具有热值。 同样都对热能的产生作出了贡献,为什么就不能说氧具有热值呢?主要是因为氧能与多种元素发生“氧化反应”,而其他元素之间能发生“氧化反应”的不多,而且贡献的热能也有限。

实际上,这只是由于在语言的形成过程中,遵循从简和方便的原则而已。

准确的说,既不存在氧不能产生热量、也不存在煤炭就能产生热量,而是在碳和氧反应后共同产生了热量。

(2)说得清的富氧与节煤

富氧煅烧,不是要凭空增加可燃物的燃烧能量、这也不符合能量守恒定律。而是通过提高可燃物燃烧能量的利用率,通过减少浪费实现节煤。由于燃料在富氧中能够充分燃烧,热辐射会迅速增强,从而大大提高了燃料的燃烧速度和燃尽率。

① 富氧煅烧将燃料本身具有的能量得以比较集中的释放出来,用在它该用的地方,减小了燃烧的边际效应,减少了由于不完全燃烧导致的它在不该用的地方继续燃烧造成的浪费。

② 由于燃料在富氧中的燃烧比较集中,而且提高了火焰黑度,热辐射迅速增强,提高了火焰对窑内物料的传热速度,将燃料本身具有的能量得以更多的传给物料,用在它该用的地方,减少其释放出的能量不能全部传给物料而随废气流失造成的浪费。

③ 富氧煅烧,也可在一定程度上减少燃烧用风,减少废气排放,降低热能损失。

④ 减少废气排放,同时具有减小废气处理系统能力降低投资、降低高温风机和尾排风机电耗的好处。

(3)富氧要用在需要它的地方富氧煅烧不是包治百病的灵丹妙药,如果不是对症下药、如果不是症位用药、如果你本身就没病,那么,再好的药物对你也是没有效果的。虽然同是富氧燃烧,但不同的行业、不同的生产线,其工况就不会一样,富氧燃烧的效果也就不会一样,切忌简单地盲目照搬。

比如,富氧煅烧在水泥行业的效果就不可能比其他行业好,因为多数行业的烧成系统只有一把火,一旦这把火的燃烧能量利用不好,就白白地给浪费了,节约的潜力比较大;而水泥行业的烧成系统却有两把火,即使窑前的第一把火有些不完全燃烧,还有机会在窑尾的第二把火继续燃烧;即使燃烧能量未能集中利用,还有一个庞大的预热器在等着它,甚至还有余热发电系统。

浪费的多节约的潜力才大,浪费的少节约的潜力就小。

再如,将富氧用在分解炉不如用在窑头效果好,这与富氧在烧成系统的节煤原理有关。

窑头以辐射传热为主,对火力的分布比较敏感,对燃烧速度、燃尽率、火焰形状有较高的要求;而分解炉不同,主要是对流传热,原理就是无焰燃烧,只要停留时间足够、料场和温度场分布合理就没问题,在这些方面富氧几乎起不到什么作用,所以就不可能有效果。

3、第一波试用失败的原因是什么?

成功的经验是财富,失败的教训更是宝贵的财富。在第一波试用失败的基础上启动第二波试用,就必须找到第一波失败的教训、接受这些教训,才能避免重蹈覆辙。

以下作一些不全面的简单探讨:富氧煅烧= 富氧+煅烧

我们拆开来分析可能会更清晰一些。

实际上,富氧早已广泛应用于医疗以及其他工业领域,“富氧”包括其系统,无非就是个商品而已。对水泥行业也没什么不同,无非就是个投资大小和运行成本问题。谁的富氧系统稳定可靠、性价比高我们就用谁的,这不应该成为水泥行业关注的技术焦点;

而“煅烧”才是我们的职责所在,我们已经习惯了“常氧”煅烧,在高原地区也适应了“贫氧”煅烧,唯独没有用过“富氧”煅烧,尚缺乏这方面的煅烧经验。

“煅烧”是水泥生产方的专业和职责,缺经验应该自己去摸索总结,遗憾的却总是将责任推给富氧商。

隔行如隔山嘛,富氧商的擅长是制氧,他们对水泥煅烧能有什么比你更好的办法呢?所以,职责错位,是第一波试用失败的根本原因!任何事物都是一分为二的,有利就有弊,富氧煅烧也不例外,问题在于如何趋利避害。

那么,富氧煅烧的利弊是什么、如何趋利避害,是否具备趋利避害的条件、能否创造趋利避害的条件?

我们先来看两个极端情况的危害:

贫氧煅烧:易导致长焰后烧、不完全燃烧,容易导致后窑口堆料、长厚窑皮、窑内结球、黄心料、夹心料等;富氧煅烧:能促进煤粉燃烧、能提高燃烧温度,容易造成短焰急烧,这是富氧煅烧的主要弊端!短焰急烧是熟料烧成的大忌!如果不能把火焰拉长,就会严重影响熟料质量,NOX也会大幅度增高,对窑皮和耐火砖也非常有害。

那么,你现有的工况能不能适应这个弊端,包括熟料的液相量、有害成分,包括你的耐材砖、燃烧器、篦冷机,甚至包括分解炉大小、回转窑的长短与转速、二次风与三次风的比例调节。如果不能适应,富氧煅烧就很难发挥出它应有的效果,而且还可能显示出危害。

实际上,最好的办法不是被动的去适应这个弊端,而是主动的去抑制甚至消除这个这个弊端。

富氧能提高煤粉的可燃性,能提高燃烧温度,为“长焰而不后烧”提供了可能。解决短焰急烧最简单的方法就是加大燃烧器的推力、将火焰高温区拉长,这对提高产质量、保护窑皮和耐火砖、降低NOX生成都是求之不得的,如果处理的好,这个弊端反而能转化为优势!

但如果你的燃烧器不具备这个能力,要知道,多数国产燃烧器不具备这个能力,(我们随后讨论这个问题)而是勉强的,对一次风简单的增加风量、增大风速,不仅效果有限、 而且会加速燃烧器的磨损,磨穿也是在所必然。

比如,某公司使用的洪堡燃烧器,确实对煤质的适应性比较强,就一直认为他是一个很好的燃烧器,在富氧煅烧期间也不肯更换。富氧煅烧后为了拉长火焰,被迫加大一次风,结果导致燃烧器套管磨穿,最终还是更换为富氧煅烧专用的长焰型燃烧器。

评价一台设备的好坏绝对不能脱离使用环境,适合自己的才是最好的。洪堡燃烧器之所以适应劣质煤,就在于它能缩短火焰、提高火点温度。这对于劣质煤是个优点,但对于富氧煅烧却又成了缺点。

说白了,熟料烧成的实质就是玩儿火,玩儿火的关键设备是燃烧器,太重要了!

目前,国外有名的燃烧器已有十几家,国内的燃烧器更有几十家,大家都说自己的最好,这些燃烧器又有什么区别呢?

实际上大致可以划归两类:

① 旋流风放在煤风以内,② 旋流风放在煤风以外。旋流风放在煤风以内:好处是有利于火焰形状的调节,对煤质的波动、和或使用劣质煤适应性较强,这是这类燃烧器在国内受欢迎的主要原因。

但是,这种燃烧器存在以下被多数人忽略的弊端:

1、火焰容易分叉,对窑皮和耐火砖不利;2、需要更高的轴流风速来稳定火焰,加大了燃烧器的磨损和电耗;3、燃烧器出口温度较高,容易在头部形成结焦;4、火焰峰值温度较高,导致更多的NOX生成;火焰粗短且不稳定,容易造成煤粉沉降和短焰急烧,对熟料质量不利。旋流风放在煤风以外:缺点是不利于火焰形状的调节,对煤质的波动、和或使用劣质煤适应性不强,这是这类燃烧器在国内使用不多的主要原因。但是,这种燃烧器具有还没有被多数人认识的优势:

1、可保持煤粉在火焰中心的富集,形成较高的还原气氛,减少NOX的生成;2、可避免火焰受旋流风的干扰,火焰形状稳定,有平稳的峰值温度,降低NOX的生成;3、可形成稳定的细长火焰,延长烧成带长度,有利于稳定窑况和熟料质量。

国外最著名的皮拉德燃烧器,从来就是将旋流风放在煤风以外;国内已有大量使用的史密斯燃烧器,近年也将旋流风改在煤风以外。

而国内唯一的一家,将旋流风放在煤风以外的燃烧器,近年却又改到里边去了,还号称低氮燃烧器,不知其低氮在哪里?

三、成功案例与发展前景

科学必须实事求是,实践是检验真理的唯一标准。

水泥窑富氧煅烧到底能不能成功,不是由专家裁决的,而是看事实结果。

在经过第一波热潮之后,水泥窑富氧煅烧之火并没有熄灭,部分不甘心失败的企业在总结了经验、汲取了教训之后,整体方案已逐渐的迈向成熟,并取得了很好的效果。

鉴于时间有限,这里仅简单列举几个5000t/d线的案例供大家参考。

1、辽宁某公司不设制氧系统案例:

该公司5000t/d生产线由于煤磨产能不足,煤粉细度过粗,严重制约着系统能力的发挥。为了打破制约瓶颈,希望通过富氧助燃改善煤粉燃烧状况,改善系统对粗煤粉的适应性。

鉴于自己缺乏制氧经验,没有建设富氧系统,而是决定“简单的”购买富氧,使用附近钢厂制氧车间的富裕能力。

2016年7月2日完成了富氧配套改造,并投入富氧煅烧。

富氧资源,通过管道取自钢厂的富氧管网。富氧进厂后设计了多个使用点,便于烧成系统富氧引入点的优化确立:

① 经窑头一次风机入口进窑头燃烧器,作为一次风使用;

② 经篦冷机一室冷却风机入口进篦冷机高温区,作为入窑二次风使用;

③ 经送煤粉罗茨风机入口进入煤风管道(窑头、窑尾均可引入),作为一次风使用。

富氧配套管网及初选引入点如下图所示:

在配套改造完成后,分阶段分别对三个富氧引入点进行了效果试验:

第一阶段:在一次风中加入富氧,进行了不同富氧浓度对烧成系统的影响试验。在不同富氧浓度下,通过调整系统工况使其达到最大产能。

试验结果表明:最佳的富氧浓度在27%-30%之间,台时产量提高了9%,煤耗降低9.41%,电耗降低14.01%。

试验结果如下图所示:

第二阶段:在二次风中逐步掺入富氧。

试验发现,由于二次风风量太大,富氧阀门在全开的情况下,二次风的氧含量依旧很低,烧成工况没有明显变化,停用富氧后烧成工况也没见影响,因效果不明显而停用。

第三阶段:在分解炉供煤煤风中逐步掺入一定比例的富氧。试验发现,也没有取得明显效果,只好停止使用。

该公司自2016年开始使用一次风富氧煅烧至今多年,是国内连续使用富氧煅烧时间最长的公司。

他们的总结认为:由于富氧煅烧技术在经济效益、节能降耗、环境保护等方面均具有显著的优越性,可以预见富氧燃烧技术在水泥回转窑中的应用有广阔的前景。

2、河南某公司膜法制氧系统案例:

该公司5000t/d生产线,采用MZYR-12000型膜法制氧系统富氧煅烧,气体的富氧浓度为29%±2%,富氧气体流量为12000±200Nm3/h。烧成系统设有两个富氧引入点:

① 头煤一次风机入口;② 尾煤送煤风机入口。

该公司配套建设的膜法富氧系统如下图所示:

从2012年11月14日至11月18日进行了120小时连续无富氧运行测试,从11月19日至11月24日进行了144小时连续加富氧运行测试,分解炉富氧由于效果不明显停用,经对比测试,节煤效果达到8.18 %。

使用富氧煅烧前后,紫外线测温仪测试的火焰温度由1380℃~1450℃提高到1580℃~1600℃,提高了150℃左右;二次风温度由1050℃~1100℃提高到1144℃~1194℃,提高了100℃左右。

2012年11月25日水泥窑富氧煅烧投入正式运行。从11月25日到12月2日,又进行了192小时的正式有富氧运行观察,节煤率达到了10.19%。从2012年11月25日正式投入运行,至2013年1月9日停窑检修,连续45天的富氧运行,平均日产熟料提高约200t/d左右,平均节煤率为10.73%。

使用富氧煅烧后的操作员评价:

炉窑操作运行稳定,窑内热负荷稳定,窑皮平整稳定;

熟料质量稳定并有提高,熟料的外观颜色明显改善;

由于受到篦冷机能力的限制,在使用富氧期间窑还有提产空间,没能充分发挥出来;

不影响低温余热发电工作;

向大气排放的主要指标均呈下降趋势。

3、山东某公司深冷法制氧系统案例:

该公司5000t/d线海拔较低、接近于海平面,以2017年2月18日~2月28日 对烧成系统的热工标定为基础,配套设计了深冷法富氧系统。

热工标定的几个主要技术指标为:

窑生产能力6096t/d,煤的热值6700kcal/kg,煤耗111.46kg/t熟料,标煤耗106.68 kg/t熟料。

该公司的富氧系统如下图所示:

在富氧系统建成之后,2017年4月20日~4月26日又做了一次富氧煅烧前的空白标定,标定的几个主要技术指标为:窑生产能力6120t/d,煤的热值6680kcal/kg,煤耗109.74kg/t熟料,标煤耗104.72 kg/t熟料。

富氧煅烧投运后即刻显示出满意的效果,遗憾的是还没有调到最佳工况,窑头燃烧器就出现了内管磨穿问题,烧成工况开始明显的恶化,只好于20171201~1205进行了富氧煅烧的效果标定。标定的几个主要技术指标为:窑生产能力6552t/d,煤的热值6400kcal/kg,煤耗96.38kg/t熟料,标煤耗88.12kg/t熟料。

由此可见,在生产系统不尽理想的情况下,富氧煅烧已取得了不错的效果:

生产能力提高了7%,由6120t/d提高到6552t/d,提产432t/d;

实物煤耗降低了12.17%,由109.74kg/t熟料降低到96.38kg/t熟料,降低13.36kg/t熟料;

标准煤耗降低了15.85%,由104.72kg/t熟料降低到88.12kg/t熟料,降低16.6 kg/t熟料。

随后,该公司利用年底整修的机会,采用了有关公司开发的富氧专用燃烧器,并对烧成系统进行了部分优化改造,富氧煅烧的效果得到了进一步发挥。

篦冷机的能力,依然制约着富氧煅烧的提产空间。该公司对富氧煅烧提产、提质、节煤等各方面都很满意,一直使用至今。

4、安徽某公司深冷法制氧系统案例:

最新的消息:国内水泥行业著名的大型集团也开始了尝试富氧煅烧,于2020年9月25日,在其分公司的一条5000t/d生产线上,以一次风形式将富氧空气引入头煤燃烧器,投运了深冷法富氧系统。

该公司的富氧系统如下图所示:

据有关现场人员的初步试验消息:

烧成系统的产量平均提高了12.28%,由5600~5800t/d提高到6300~6500t/d,平均提高700t/d;标煤耗降低了8~9kg标煤/t熟料。

需要说明的是,本课件采纳的所有信息都是我认为靠得住的非官方信息,这些信息时效性强、针对性更强、能更好的揭示问题,有时候可能比官方信息更有参考价值。

根据该集团的公开报道:

“富氧技术实施后,窑况更加稳定,窑皮稳定均匀,窑电流显著降低,富氧燃烧降低空气过剩系数,降低烟气生成量,C1出口废气量减少。”

取得了较好的节能效果:“烧成系统热效率提高,用风量减少,系统阻力降低;烧成系统煤耗降低约5kg.ce/t.cl;计入制氧系统电耗,熟料综合电耗升高约1.5~2kWh/t.cl。”

报道给出的主要参数变化见下表:

5、水泥窑富氧煅烧的前景展望

富氧取之于空气,空气资源丰富而价廉,正所谓不用白不用;空气主要由氧气和氮气组成,我们不仅要看到富氧的价值,富氧系统排出的“废气”—— 氮气也是宝贵的财富。

进一步将氮气商品化,又可为水泥窑富氧煅烧增加一块儿效益,必将再次撬动投资决策的平衡点。

氮气可作为原料、保护、冷冻、灭火、动力、蓄能等材料和措施,在各行各业中具有广泛用途,而且随着新技术、新材料的发展其需求量会越来越大,其2019年价格走势见下图。

反过来也有佐证:

青海盐湖海纳公司的化工“富氮”系统,配套有5000Nm3/h氮气空分装置,每小时产生约19000m3的富氧“废气”,含氧浓度在35%左右。

这个“废气”对水泥窑来讲,却是宝贵的资源,氧含量也合适、而且是零成本。

盐湖海纳的深冷法富氮系统如下图所示:

该公司先后将其用于自己的5000t/d、2500t/d水泥熟料生产线,作为头煤一次风使用,分别吃掉富氧气体5400Nm3/h、3600Nm3/h;富余的富氧气体引入三次风进入窑尾分解炉。不管有没有作用,主要目的是确保头煤用风的稳定。

该公司富氧气体的集输系统如下图所示:

根据有关报道,该公司2018年富氧改造完成前后的对比测算显示,熟料产量提高约9.89%,熟料强度提高约0.5MPa,熟料综合能耗降低约8.62%。两条线每年可产生直接效益2000多万元,吨熟料成本可降低8.76元。

水泥窑富氧煅烧的星星之火已经再次燃起,希望水泥行业的专家们要主动介入、担起责任,自己的事还是要自己去干,不能再依靠外行了。

当然,战术上要更加细致缜密,但是,战略上则要大胆开拓。只要方向正确,办法总比困难多,让富氧煅烧为水泥行业的碳达峰、碳中和再次燎原吧!

编辑:敖思

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
发表评论

最新评论

网友留言仅供其表达个人看法,并不表明水泥网立场

暂无评论

您可能感兴趣的文章

李会宝将退任山水水泥董事会主席职务

李会宝先生将不在担任公司执行董事、董事会主席及环境、社会和管治委员会主席

2024-04-26 山水 原创

云南普洱地区水泥价格走低

中旬普洱地区主导企业上调水泥价格20-30元/吨后,部分企业实际并未上调,近日其余企业陆续回落30元/吨左右

四川泸州地区部分水泥价格回落

中旬泸州地区主导企业上调水泥价格20元/吨后,近日一些企业已陆续回落至涨前水平

河南地区水泥价格最新动态

21日前后省内主要厂家继续下调水泥价格10-15元/左右

贵州地区最新价格动态

25日起贵阳、安顺、六盘水、黔南等地主要厂家通知上调水泥价格30元/吨

上拉加载更多
微信关注
时间 地区 均价
2024-04-25

新疆维吾尔自治区

¥ 451.44
2024-04-25

宁夏回族自治区

¥ 297.87
2024-04-25

青海省

¥ 416.22
2024-04-25

甘肃省

¥ 372.95
2024-04-25

陕西省

¥ 306.73
2024-04-25

西藏自治区

¥ 635.00
2024-04-25

云南省

¥ 323.02
2024-04-25

贵州省

¥ 312.57
2024-04-25

四川省

¥ 352.34
2024-04-25

重庆

¥ 328.95
2024-04-25

海南省

¥ 432.19
2024-04-25

广西壮族自治区

¥ 305.45
2024-04-25

广东省

¥ 326.04
2024-04-25

湖南省

¥ 314.79
2024-04-25

湖北省

¥ 319.35
2024-04-25

河南省

¥ 297.33
2024-04-25

山东省

¥ 321.62
2024-04-25

江西省

¥ 317.07
2024-04-25

福建省

¥ 303.10
2024-04-25

安徽省

¥ 313.25
2024-04-25

浙江省

¥ 342.2
2024-04-25

江苏省

¥ 309.21
2024-04-25

上海

¥ 332.73
2024-04-25

黑龙江省

¥ 390.49
2024-04-25

吉林省

¥ 331.13
2024-04-25

辽宁省

¥ 302.53
2024-04-25

内蒙古自治区

¥ 337.13
2024-04-25

山西省

¥ 315.06
2024-04-25

河北省

¥ 342.12
2024-04-25

天津

¥ 338.21
2024-04-25

北京

¥ 349.43
2024-04-26 10:31:31