窑尾喂料系统的改造
金马水泥有限公司日产1000t熟料生产线于1999年10月5日点火生产,在试生产过程中发现生料喂料量极不稳定,波动很大,难控制。喂70t/h生料时,实际投料可达120t/h。预分解系统2个月内就发生十几次结皮。
我公司窑尾喂料系统的工艺布置如图1所示。生料经MF多股流连续式均化库均化,由空气输送斜槽进提升机,再入空气斜槽送入生料小仓,由355mm×2500mm双管螺旋喂料机喂料,经冲板流量计计量入窑。生料在整个输送过程中,经空气吹送流动性好,同时双管喂料螺旋输送机过短,转子与壳体间隙较大,锁料性能差。生料在小仓中的料位形成压差,随着压差的变化造成生料喂料的波动和冲料。
我公司窑尾喂料系统的工艺布置如图1所示。生料经MF多股流连续式均化库均化,由空气输送斜槽进提升机,再入空气斜槽送入生料小仓,由355mm×2500mm双管螺旋喂料机喂料,经冲板流量计计量入窑。生料在整个输送过程中,经空气吹送流动性好,同时双管喂料螺旋输送机过短,转子与壳体间隙较大,锁料性能差。生料在小仓中的料位形成压差,随着压差的变化造成生料喂料的波动和冲料。

图1 窑尾喂料系统工艺布置
1.XZ315空气斜槽;2.TH500提升机;3.脉冲布袋除尘器;4.压缩空 气储气罐;5.生料小仓;6.密封闸门;7.Φ355mm×2.5m双管螺旋喂料机;8.冲板流量计;9.取样器;10.Φ1250mm×7m空气提升泵;11.电动两路阀
我公司根据设计院的建议,曾在生料小仓下部增加了2台搅拌机,如图2所示。

图2 增加搅拌机的改造方案
使用后效果并不理想。分析原因,2台搅拌机转动后,搅拌产生的气体无处可排,故不能减缓气流的影响。后来,我们在小仓中增加了一个减压锥和一根Φ100mm的逸气管(如图3)减小了料位压差的影响,并将产生的气体排出,从而改变了生料的流动性,同时搅拌机给双管螺旋喂料机充实的生料,保证了电动机转速的稳定。

图3 增加减压锥的改造方案
经过实际运转表明,生料喂料量波动可以稳定在3%之间,从而极大地改善了窑的操作,保证了窑的正常运转和窑的产质量。
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