这些镜头背后的创新故事
创新是激活企业发展内生动力的 “金钥匙” 在海螺水泥各单位 推动全员创新 破解发展难题 并非一句口号 而是每天都在上演的生动实践 今天就让我们走进 海螺水泥皖北区域 一起来看看那些镜头捕捉的瞬间 背后闪耀着智慧光芒的创新故事 全椒海螺 “小”模型,“金点子” 【这张照片拍摄于全椒海螺劳模创新工作室,肖亮正在和同事们对翻板阀模型进行反复研究调试,这个看起来不怎么起眼的“小玩意”,它的创新原理,却是能够节约大成本、降低工作量的“好帮手”。】 那是深秋的一个雨夜,肖亮裹紧工作服进入生产现场开展雨天生产线运行点检保驾。走到预热器翻板阀时,突然传来“轰咚”一声异响——系统积灰结皮瞬间淤卡在的翻板阀处,翻板阀出现剧烈晃动后停止摆动。这个惊险瞬间,让他意识到必须要改变“靠眼看、靠手摸、凭经验”的传统人防运行点检方式。 之后,肖亮开始收集大量数据,分析翻板阀常见故障及原因。一次研究时,他发现红外光电开关具备测距功能,灵光乍现:“能不能用类似原理监测翻板摆动角度,并形成曲线传输至中控监控?”说干就干,肖亮带着团队把旧光电开关、报废摇臂重新组装,终于让自动检测与辅助摇臂完美联动。经测算,该装置每避免一次预热器堵料导致的停窑可节约成本约100万元,真正意义上实现了“小投资、大回报”。 这项凝聚着智慧的小创新,不仅解决了生产难题,更凭借出色的实用性和创新性,成功收录于全国职工“五小”创新成果库并获得全国TOP500荣誉,成为基层创新的典范。 六安海螺 “钢球山” 【这张照片拍摄于六安海螺1号水泥磨节能技改期间,剔除研磨体内失圆变形的钢球后,能够为水泥磨电耗带来显著的“减负”成效。】 水泥磨系统中,研磨体内钢球的总重量是影响电耗的一大因素,2025年2月,六安海螺生产技术处王冬在水泥磨中控操作室检查时,经验丰富的他敏锐发现1号水泥磨机的辊压机用电量有明显富余,如果不进行优化,长此以往将会造成不小的电耗浪费。于是王冬立即带领攻关小组钻研历史运行数据,反复比对兄弟公司研磨体装载量、运行电流、原材料配比等关键指标,提出了为研磨体“瘦身”的想法。 在项目攻坚期间,怎么把握好“瘦身”多少这个度成为了困扰大家的一大难题,在此之前,六安海螺1号水泥磨装载量已经减载近50吨,如果此次减载过多,那么将会直接影响到磨机台产,反而会导致电耗上升,但如果减载量不足,那节能降耗的效果也就不明显。为此,王冬带领团队抢抓检修时间,白天“泡”在生产现场,一边测试、一边定量,晚上就和团队成员们对拿到手的数据指标进行分析,有时候饭也顾不上吃……在经过不知多少次的演算、对比后,最终他们成功敲定了调整方案,顺利剔除9.3%失圆变形钢球、累计减载13.5% ,让磨机运行电流下降 11.1%,实现了效率提升。 顺利完成了这次“瘦身减负”的创新技改项目,也让王冬和他的团队信心更足,此后,他又带领团队针对大型风机、辊压机定制 “低电流模式”。数据显示,1#水泥磨系统每小时节电9.1%,上半年工序电耗同比下降9.31%;可比工序电耗同比下降10.93%。小改动带来了大效益! 淮南海螺 夜间的专注 【这张照片拍摄于淮南海螺发运现场,生技处保全工段电气维修工应振亚夜间接到电话,紧急赶往现场处理袋装客户运输车辆GPS故障,经过反复线路排查、调试,成功解决车载GPS异常问题。】 夜幕降临时分,水泥发运栈台的灯光下,几辆等待装货的卡车因车载GPS突发故障陷入停滞,设备维修售后服务要等到第二天,夜班运输计划眼看就要泡汤。客户握着手机焦急沟通的身影,被公司夜间值班领导看在眼里。他眉头微蹙:这样依赖外部服务的“被动等待”,显然已跟不上客户对高效服务的迫切需求。 “不能让设备卡脖子,更不能让客户等不起!”带着这股劲,公司迅速组织电气维修小组攻坚,从拆解旧设备研究构造到对照练习安装调试,再到模拟各类故障场景排查能力,团队硬是啃下了GPS设备维修的“硬骨头”。为了保障全天候响应,他们索性排起24小时值班表,无论凌晨还是深夜,只要接到故障通知,总能第一时间赶到现场排查修复。 如今,经他们之手安装、修复的车载GPS设备已近200台,曾经让客户犯愁的“夜班梗阻”彻底解决。这项看似不大的自主创新,不仅打破了外部服务的依赖,更以 “技术自主 + 贴心服务” 的实践,为海螺销售服务模式开辟出一条充满活力的新路径。 创新不止,敬请期待









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