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邳州中联在电耗方面取得了长足进步,改造后的装机功率比改造前减少460kW,但台时产量依然能保持在220-230吨。
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水泥粉磨是水泥制成的最后一个环节。在这一环节中,最大的生产成本无疑是电耗,约占总成本的90%,降低粉磨电耗将为水泥企业降低生产成本提供巨大帮助。
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据了解,邳州中联目前其生产的P.O42.5水泥熟料用量由技改前的80%降至69%,细度指标降至45μm筛余6%(P.O52.5降至2.5%),比表面积略有增加,3-32μm颗粒含量达70-75%。
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三年无维护无清洗的辊压机。
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邳州中联系统台时产量、能耗均能稳定在技改前的水平,同时水泥的3d强度还增加了3Mpa,标准稠度用水量比技改前下降1个百分点,水泥的流变性能得到明显提高。因熟料用量下降了约10个百分点,其生产成本下降幅
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提升机。此外,据邳州中联介绍,改造最大的变化体现在粉磨单位能耗大幅降低,只有21-23度。
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卸料仓。辊压系统采用JD精细选粉机大幅提高选粉效率,磨尾吉达JD高效精细选粉机采用内循环工艺代替高能耗的O-Sepa选粉机分选系统,选粉气流独立内循环,前后分选系统装机功率小(不到50%),降低能耗。
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中控。