我公司2500t/d预分解窑规格为φ4m×60m。2004年12月份开始,在距窑口35-40m处开始长后结圈,从筒体扫描仪上观察圈长约3米左右,较规则。窑头表现为火焰发飘,伸不进窑内,负压降低,并频繁出现正压;烧成带温度低,熟料质量差;窑尾温度高,严重时漏料。窑内通风不畅,严重影响了生产。后来,在设备、工艺、现场看火方面进行了一些改进,取得了很好的效果。...
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根据熟料强度降低的现象,通过多种数理统计方法的综合应用,探索熟料强度降低的原因,结合分析结果,达到优化熟料配料方案,提高熟料强度的目的。...
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随着水泥工业的不断发展,资源、能源、环保等问 题引起社会的普遍关注。由于矿山开采过程自动化水平相对不高,造成水泥厂预均化设施的 规模较大,尤其是建设规模较大的生产线,预均化设施占地面积大、投资高、运行和维护费 用高;另外,由于预均化设施不能达到预期的效果,造成大量的品位较低的矿石被废弃,造 成资源的浪费。琉璃河水泥厂非常重视资源的可持续利用,通过多方面的论证,在二期技改 工程(2500t/d)中采用了美国佳美公司的γ-Matric在线分析仪,经过我厂1年多的使用, 取得了较好的效果。表现在对原料成分波动的适应性、提高产品质量、节能降耗、减轻工人 劳动强度等方面。...
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近些年来,经济的迅猛发展给资源和环境带来了不可遏制的冲击,酸雨、光化学烟雾等事件频频发生,城市固体废弃物处理已被列入当今世界各国共同关注并亟待解决的环境问题之一。本文从科学的角度论述了利用水泥工业新型干法窑处理城市生活垃圾的原理,并提出了可行性方案。...
作为窑用“燃烧器”,喷煤管在水泥熟料煅烧过程中起着关键的作用。水泥熟料的品质、窑的产量、耐火材料的使用周期和寿命、单位熟料热耗等等无不与“喷煤管”的选择和使用习习相关。...
国投海南水泥有限公司2000t/d熟料生产线,在熟料煅烧过程中出现较多的飞砂料。这既影响熟料质量,又影响窑衬、三次风管等设备和设施的使用寿命。经研究分析,所用高品位石灰石的结晶完整,煤中S量高,及配料率值不合理,SM过高、IM过低等是飞砂料产生的原因。该公司采取了调整生料配料、加强原燃料质量控制和优化操作、缩短窑尾上升烟道等针对性技术措施,使飞砂料得到有效控制。...
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宝石集团公司委托天津水泥工业设计研究院对4号窑进行改造,改造内容包括烧成系统、立磨系统、喂料系统和自动化控制系统。1999年4月28日至5月1日实现3天达标后,烧成系统设备故障率明显降低,台时产量、运转率和熟料质量均大幅度提高,水泥强度由改造前的54MPa升高至改造后的60MPa以上,经济效益明显好转。...
湿磨干烧技术结合了湿法生产和新型干法生产的优点:原料适应性强,投资省,能耗相对较低,对于原料矿点多,成份波动大、负担较重量、经济实力差的湿法生产企业是一条有效的技改之路。...
新型干法水泥工艺与传统的湿法、干法、半干法水泥生产有着截然不同的概念,它工艺过程复杂,系统环节多,连续性强,许多工序联合操作,相互影响,相互制约。故而要求中控操作人员必须掌握好新型干法工艺过程的特点,立足全局,科学操作和优化操作。笔者根据长期实际操作经验,抛砖引玉,以利于操作水平的共同提高。...
该文介绍了江苏巨龙水泥集团用粉煤灰和砂页岩替代粘土配料技改工程,运用于粉煤灰和出磨生料直接混合技术技术获得了很大成功....
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采用硅、铝质校下原料,改善生料的易烧性,并采用添加晶种技术,以及挂好窑皮,加强操作,可使Φ2.5m*42m立筒预热器窑产量达到7t/h~7.5t/h,熟料标号#600以上,并可节煤炭左右。...
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