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FM型风选预粉磨在广西防城港φ2.6×13m矿渣磨上的应用

2009/05/07 00:00 来源:

......

  1 简介
  广西防城港万鑫建材有限公司原有2台φ2.6×13m矿渣磨,由于矿渣玻璃晶体结构很难粉磨,磨机运行中虽然对磨机研磨体级配进行了多次调整,但效果不理想。磨机产量一直在13t/h-14t/h左右徘徊,还经常堵磨,有时一星期堵两次,每次都得停磨清理,不但影响了产品质量,还降低了设备运转率。矿渣粉磨电耗很高,在70kwh/t左右,同时,必须严格控制磨机入磨水分,使公司经济效益受到了很大影响。2009年2月采用南京旋立重型机械有限公司生产的FM风选预粉磨对该系统的进行改造,现磨机台时产量21t/h-22t/h,比表面积420m2/kg,矿渣粉磨电耗在60kwh/t以下,取得了很好的经济和社会效益。

  2新型FM风选预粉磨工艺流程图

  3FM型风选预粉磨的矿渣粉磨工艺优势
  适应矿渣预粉磨的高效能设备FM型风选预粉磨,利用大球滚动挤压破碎理论,充分发挥矿渣易碎特点,彻底解决矿渣的破碎问题,达到半终粉磨效果,出风选预粉磨粒度0.08mm筛余在30%-40%,95%小于1mm,出磨物料带有微裂纹,这样进入管磨粉磨,粉磨效率大大提高,可增产50%-60%,电耗降低10kWh/t-15kWh/t,比表面积提高30m2/kg-50m2/kg。

  同时,两段分别粉磨工艺将彻底解决管磨机受矿渣水分的严重影响,目前,许多厂家仍然采用立式烘干机烘矿渣,由于立式烘干机烘干水分不稳定,矿渣磨影响很大。入磨矿渣水分大了,易糊段和筛板,影响生产;水分小了,易产生高温静电“包球”现象,同样也影响生产。采用两段分别粉磨,可彻底解决水分对矿渣的影响,由于风选预粉磨单独除尘,水蒸汽经风选预粉磨及时排出,不进入后道工序,不影响矿磨生产,这样就解决了矿渣水分对矿磨的影响,并可适当放宽矿渣水分1%-2%,节省烘干成本。

  由于进入矿磨物料是半终粉磨产品,因此管磨效率大大提高,流速加快,产量高,可降低出磨物料温度20℃-30℃,有利于磨机的正常生产。

  4 磨机磨内必须同步改造
  4.1 原粉磨系统工艺参数
  磨机规格φ2.6m×13m开流矿渣磨,电机功率1000kw,转速20.8r/min,年产生产矿渣微粉,台时产量13t/h~14t/h,比表400m2/kg;

  一仓:长3.5m,提升衬板,单层隔仓板,钢球φ80~φ50mm,平均球径φ62.33mm,填充率31%,装载量30t;

  二仓:长2.5m,分级活化衬板,双层筛分带扬料板,出料篦板为盲板,篦缝为8mm,钢球φ50~φ30mm,平均球径φ45mm,填充率29%,装载量16t;

  三仓:长6.75m,段φ30×35mm~φ12×14mm,磨尾出料篦板篦缝为6mm,篦孔呈放射状,填充率27%,装载量37t;

  4.2 改造方案
  4.2.1仓位调整
  由于磨前有预粉磨,磨机入磨物料的平均粒径很小,基本上都是粉状料,为了使各仓的能力相匹配,我们对管磨机的各仓长作了相应的调整。缩短一仓破碎仓长度,二仓保持不变,将一仓缩短的长度增加到三仓,容积的增加对提高磨机产量、增加细磨仓的研磨能力、稳定矿渣细度及表面积都非常有利。

  4.2.2 对一、二仓磨机隔仓板进行改造
  前仓单层隔仓板,换成有较强筛能力和通风效果的新型磨内筛分装置。对一仓物料进行强制筛分,拦截大颗粒的物料,使其仍返回一仓内继续破碎研磨,以控制进入二仓物料的最大粒度,将合格的细粉及时筛分进入二仓,减小一仓料垫作用,充分发挥一仓破碎能力。

  4.2.3 对磨机二、三仓的隔仓板也更换成新型磨内筛分装置
  其功能与一、二仓的相同,只是具体参数根据物料的性质作了相应的调整,使物料通过第三仓研磨后达到要求的产品细度及高比表面积。

  4.2.4 对磨机出料部分进行改造
  原出料篦板呈放射状篦缝,易堵塞,采用具有料段分离功能的强溢流型出料装置,自洁能力好的篦板,彻底解决了因篦板的缺陷造成过粉磨现象,完善了磨机出料质量,减少了静电现象,提高了产品质量。

  4.2.5 对各仓研磨体级配和填充率进行了优化
  因入磨物料基本上都是粉状料,又适当增加了小尺寸研磨体的比例见表1-3。矿渣粉磨对矿渣微粉的细度要求比较高,矿粉的表面积是直接影响矿粉的质量指标之一,因此研磨体规格的选用至关重要。三仓使用了锥形微段,在同等装载量条件下段的个数增加,细颗粒含量增加,矿渣比表面积增大,提高了研磨效率。由于出料量增大,三仓的容积增加,物料在磨内研磨时间增加,保证了产品细度及比表面积的要求,比表面积增加达到了420m2/kg,产量也直线上升。

表1 一仓研磨体级配

仓别

一仓

级配

φ80mm

φ70mm

φ60mm

φ50mm

总装载量t

平均球径mm

填充率%

改造前

3

9

10

8

30

62.33

31

改造后

1.7

4.5

5

5.5

16.7

63.8

30

表2 二仓研磨体级配

仓别

二仓

级配

φ50mm

φ40mm

φ30mm

总装载量t

平均球径mm

填充率%

改造前

7

6

3

16

42.2

29

改造后

5

6

6.5

17.15

41.72

31.6

表3 三仓研磨体级配

仓别

三仓

级配

φ25×30mm

φ20×25mm

φ14×16mm

φ12×14mm

总装载量t

填充率%

改造前

3

15

10

9

37

27

改造后

6

15

16

10

47

28.5

      3.4 系统改造后效果
  采用FM30型风选预粉磨对φ2.6m×13m矿渣磨进行改造,磨机台时产量从13t/h-14t/h,提高到21t/h-22t/h,比表面积从400m2/kg,提高到420m2/kg,大幅度提高矿渣磨机台时产量。同时,FM磨在风选预粉磨的过程中,可以把矿渣水分大部排出,不进入后道粉磨,解决了矿渣受水分的影响,达到稳定高产,并可以放宽烘干水分1%-2%,降低烘干成本。此外,FM风选预粉磨出来的产品含铁量占1‰,采用磁选彻底除铁,这样进入后道磨的矿粉就几乎没有铁,既增加了企业的经济效益,又提高了后道磨的粉磨效率。FM风选磨给企业带来可观的经济效益,约4个月可以回收全部投资,广西防城港万鑫建材公司还有1台φ2.6×13m矿渣磨正在进行改造,各项工作正在有序推进中。

编辑:

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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