提高Φ2.4×13m水泥磨产质量的方法
我厂水泥磨由两台Φ2.4×13m开流管磨组成,自投产以来,一直达不到21.5t/h的设计能力,台时产量一直徘徊在17~18t/h之间。通过计算,引风机的风量和风压基本符合设计要求,除尘器的处理风量和管道的工艺布置都较为合理。但是,磨机的通风效果一直不好,磨头时、断时续地出现倒气现象。经分析,入磨物料水分偏高,导致一仓糊磨,隔仓板篦子缝隙堵塞,另外,梦魇机结构有缺陷:一是磨内通风阻力较大,二是磨头进料口直径太小,使磨头空气无法进入,为此我们进行了以下改造:
1 降低入磨物料水分,稳定喂料量。
2 加强磨机通风。将四仓改为三仓,把三四仓之间的隔仓板割去,改成挡料圈,以减小磨内的通风阻力。原进料口直径只有300mm,正常喂料时,进风断面积只有约236cm2,达不到设计要求;将锥形螺旋改为直筒螺旋,将进料口直径增大到Φ680mm。
3 延长物料在磨内的停留时间。将隔仓板的缝隙由10mm改为6mm,缩短一仓长度,适当增加二、三仓研磨体填充率,并原双层篦板反向安装以使小口成为进料端,这样有效地增加了物料停留时间。
4 调整研磨体级配。
通过以上改造,使磨机产量由18t/h提高到22t/h,比表面积稳定在300±10cm2/kg,粉磨电耗由原来的47kWh/t下降到40kWh/t,每年可节电175万kWh。
1 降低入磨物料水分,稳定喂料量。
2 加强磨机通风。将四仓改为三仓,把三四仓之间的隔仓板割去,改成挡料圈,以减小磨内的通风阻力。原进料口直径只有300mm,正常喂料时,进风断面积只有约236cm2,达不到设计要求;将锥形螺旋改为直筒螺旋,将进料口直径增大到Φ680mm。
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