煤磨生产中出现的问题及处理措施

我厂2000t/d窑外分解窑生产线,煤粉制备选用Φ2.9m×4.7m风扫烘干磨,设计产品细度为90μm筛余10%±1%,产量16t/h,除设计时需采取一些防燃、防爆、防积灰措施外,操作上也需不断优化参数,保证煤磨系统安全运转及窑系统正常运行。下面就我厂生产中出现的问题及处理措施做一介绍,供参考。   
1 设备介绍  

  主机设备情况见表1。  
2 出现的问题及处理措施 

   
2.1 煤粉自燃 
  我厂煤粉仓最大装煤量45t,检修停窑大于3d时,由于煤粉仓存煤较多,长时间后自燃,产生大量煤灰及灰渣,分解窑再升温投料时,喂煤秤下煤困难,有时处理1~2d才能正常。 
  措施:1)停窑时间大于3d时,把煤粉仓排净,以防煤粉自燃。2)加强煤粉仓密封。 
  通过上述措施,煤粉仓自燃问题得到解决,保证了煤磨及窑系统正常运行。 
2.2 原煤仓蓬仓 
  我厂地处东北,冬季最低气温-40℃,由于原煤较湿,原煤仓经常蓬仓,使煤磨产量低、电耗高,且影响窑正常运转,有时只得减少窑投料量或停窑待煤。 
  措施:1)原煤仓锥部铁皮部分包电热毯,加石棉保温层。2)冬季生产给煤磨上对口煤,保持原煤仓锥部有少量的煤,并由专业人员处理原煤蓬仓问题。 
  通过上述措施,蓬仓问题得到解决,保证煤磨高产、低耗运行。 
2.3 防爆阀炸开 
  我厂原煤发热量大,约在22990kJ/kg以上,挥发分高达35%,灰分低,为15%~20%,且原煤水分<8%,造成煤粉在磨内自燃,多处防爆阀被炸开,煤磨停运,并因无煤停窑16h。停磨检查发现,煤磨热风入口管道及磨内煤粉自燃。 
  措施:1)加大煤粉仓冷风阀开度至45%~55%,降低了磨机入口温度;2)加强煤粉仓的密封。经处理后,重新开启煤磨,并进行调整,见表2。 
  通过上述调整,解决了防爆阀炸开的问题,使煤磨安全运行。 

3 效果 

  煤磨试车后,在第一次带料调试生产中,首先需粉磨大理岩2~8h,使煤粉制备系统易堆积的角落积满石灰石粉。这样可避免因煤粉长期堆积、自燃爆炸。表3为煤磨级配,表4为煤磨主要控制参数。 

在表3、4的情况下,煤磨的实际产质量:90μm方孔筛筛余12%±1%,且出磨煤粉水分控制在1.5%~2%时,产量为16~17t/h,达到最佳控制参数。

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