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Φ2.2m×6.5m生料磨增产节能的改进措施

2005/06/08 00:00 来源:

......

  我厂的Φ2.2m×6.5m生料磨与Φ3.5m离心选粉机组成的闭路粉磨系统,很长时间达不到16t/h的设计能力,台时产量徘徊在13~14t/h之间。通过技术改造,磨机产量有了大幅度提高,台时产量已稳定在21t/h以上,电耗也大大降低。

1 降低入磨物料的水分和粒度

  入磨物料水分的高低和粒度大小直接影响到磨机产量与电耗。我厂采用三种原料配料,其中铁粉、黄土都经晾晒或烘干后入仓,其粒度和水分基本能控制在指标之内,在雨季和冬季水分有时偏高。石灰石从石矿购进,要求粒度≤25mm,水分≤1%,不经烘干直接入仓。实际上,石灰石粒度波动很大,>50mm的占4%,25~50mm占15%,<25mm的占81%,针对这一问题,我们采取了一些措施。如设立专职质检员经常与石矿联系,并帮助石矿调节和修理破碎机,尽最大努力控制入磨物料粒度和水分,取得了一定效果。

2 调整研磨体级配和装载量

  只有合理地选择研磨体级配和装载量,才能够实现磨机的高产低耗。

2.1 调整研磨体级配

  由于入磨石灰石中有少量大块,经常出现饱磨现象。针对这一情况,我们对配球方案作了大幅度调整。一仓增大钢球的冲击破碎作用,以利加快物料流速,充分发挥选粉机的选粉特点,减少物料的过粉碎现象,平均球径从77.1mm调整到80.9mm。二仓采用三级钢段级配,为了加强二仓的研磨作用,对二仓的研磨体也作了调整,减少了Φ50mm×55m大段用量,增加了Φ30mm×35mm小段用量。同时,将原有磨小了的小段(以前清出不用)重新入磨使用,这样既节省了钢材,又增加了研磨体的表面积,提高了粉磨效率。磨机研磨体级配调整方案见表。

磨机研磨体级配调整方案

一仓钢球
二仓钢段
直径(mm)

改造前重量(t)

改造后重量(t)
Φ100
Φ90
Φ80
Φ70
Φ60
0.5
3
4.5
4
2
2.5
3
5
3.4
1.6
Φ50×55
Φ40×45
Φ30×35
5.5
7.5
4
5
6.5
7

2.2 调整装载量

  根据经验,每驱动1t研磨体,需要消耗电机功率为10~11kW。那么,Φ2.2m×6.5m磨机380kW电机可驱动34.5~38t研磨体。我们取34t(设计能力为31t)用B·B托瓦洛夫公式检验电机的工作能力。


式中:K——电机储备系数,一般取1.05~1.1;

N——电机功率,kW;

η——机械传动系数,边缘传动取0.86~0.90;

n——磨机的有效转数,r/min;

V——磨机有效容积,m3;

D——磨机有效内径,m;

G——磨机研磨体装载量,t。

  将数字代入公式得K=1.08,故电机满足工作要求。研磨体的装载量,一仓由原来的14t,调整为15.5t,二仓由原来的17t,调整为18.5t,磨机工作效率明显提高。

3 改造选粉机

  随着磨机产量的提高,选粉机能力明显不足。磨机投产后,成品细度太细。4900孔筛余一般≤4%,造成磨机循环负荷率过高,增大了磨尾提升机和粗粉螺旋输送机的负荷,经常引起堵塞。我们采取了将挡风板向外拉到最大位置,减少小风叶等措施,效果仍不理想。经过分析,认为产量低的主要原因是选粉机内部循环风量偏小,物料分散抛撒效果不好,导致选粉效率下降。据此,我们将6片中风叶(550mm×420mm×4mm)全部换成大风叶(650mm×420mm×4mm),并将12片大风叶向外移120mm,以增加内部循环风量,同时对平撒料盘进行了改造,将12根长170mm、规格50mm×30mm角钢安装在撒料盘放射方向上。为了减少撒料罩对内筒上升气流的影响,我们将撒料罩拆掉,从而改善了物料的抛撒效果,克服了物料抛撒不开,分散不好及其产生的附壁效应。重新调整小风叶数量,由原来的24片减少到3片,使出磨生料细度符合生产控制指标8%~10%。

4 改造磨尾提升机和螺旋输送机

  随着磨机产量的提高,磨尾HL400斗式提升机和GX300生料螺旋输送机能力不足,出现提升机反料,喷灰严重,负荷增大,引起堵塞;螺旋输送机也经常跑料,影响磨机运转率和产量。针对上述情况,在现有条件下,我们通过局部改造来提高输送量:缩短斗距,由原来的11环链改为9环,增加了斗子数量,提高了输送量,同时将出选粉机的生料螺旋输送机由GX300改为GX400,为提高磨机产量创造了条件。

5 加强磨机通风

  磨机通风的好坏是影响磨机产量的重要因素。我厂Φ2.2m×6.5m磨机的引风机风量,原设计为10800m3/h,由于订货和安装问题,错将风量为5800m3/h的风机安装在磨机引风机的位置上,使磨机通风不好,磨头冒烟,吐料严重,影响了磨机的工作效率。如果入磨物料水分偏高,磨机作业时,随着磨温的增加,水分逐渐蒸发出来,一仓糊磨,隔仓板篦子缝隙堵塞,阻碍料流流通,影响磨机通风,磨内缓冲现象严重,易形成饱磨。尤其是在雨季和冬季,磨尾管道常有水滴流下来,使抽出的粉尘成糊状,堵塞管道,影响正常生产。我们决定拆除旧风机,选用Y4-73-№8D风机,风量为22000m3/h。改造后,磨内风速大幅度提高,增加了物料流速,物料中的大量水汽被带走,减少了粘附现象,又降低了磨机温度,消除了细粉的缓冲作用,产量明显提高。由于通风量的增大,收尘器和管道需要保温和增温,对收尘器要强化日常管理,以防止结露、堵塞影响生产。

6 加强磨机的操作与管理

  磨机操作的好坏,也是直接影响到磨机产量和电耗的重要一环。为了使磨机保持高效工作状态,必须做到均匀连续地喂料,严格控制入磨物料的粒度和水分,及时补充消耗的钢球钢段,认真调节研磨体的装载量和级配,采用优质耐磨钢球,加强磨机通风,只有这样,才能使磨机保持高效状态,取得增产节能的明显效果。操作人员必须认真执行磨机安全操作规程和交接班制度,做到勤听磨音,勤观察物料变化,勤摸细度,勤检查磨机通风,勤检查机械设备和勤看电流表,以防止不正常情况出现。

  保持研磨体级配的相对稳定,对提高磨机产量,降低粉磨电耗具有重要意义。在研磨体的补充上,我们是通过听磨音,计算磨机运转时间,看磨机台时产量、产品细度和磨机电流的变化,根据操作经验,采用综合补球,取得了较好的效果。生料磨已经一年多没有倒磨,产质量较为稳定。另外,还要千方百计地提高磨机工的技术水平,增强磨机工的责任心,要把出磨生料的产量、质量等经济指标与工人的收入挂钩,以调动职工的积极性,促进每个职工都关心产质量和电耗。

  通过对生料磨系统的技术改造,使磨机产量由13.5t/h提高到21t/h,增产55.56%,电耗由原来的34.7kWh/t生料,下降到29kWh/t生料,节电16.43%,每年可节电40万kWh。 摘自《数字水泥》

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