曲阜中联生产品质部创新实践:打好降本增效“组合拳”,奏响高质量发展强音
知常明变者赢,守正创新者进。为推动降本增效,曲阜中联生产品质部深入学习党的二十大精神,不断开拓创新,紧紧围绕“一切成本皆可降”的理念,充分调动员工积极献言献策,“想点子、迈步子”,解决了一大批制约生产经营的顽疾问题。 01 输送系统改造 打好节支降本“组合拳” 自水泥辊压机安装以来,随着产量不断提升,一些问题逐渐凸显出来,由于熟料输送系统仅靠一条拖带来维持两台熟料秤喂料,输送压力明显增大,一旦拖带出现异常,就会影响整个生产系统稳定,甚至造成临停问题,同时由于输送量较大,料层较厚,还会对周围环境产生影响,增加巡检人员工作压力。如果附加一条拖带,不仅空间条件不允许,还增加材料及电耗成本。 为尽快解决问题,生产品质部召集相关技术人员查阅设备设施安装图纸,并根据辅料系统技改成功经验,利用停机时间对熟料输送系统进行改造。他们拆除熟料拖带,将两台熟料秤北移并排放置,又巧妙地利用角度,安装下料溜子,引导物料进入熟料秤,再进入生产系统。这项改造降低材料及电耗成本约4万元/年,同时优化职场环境,减少扬尘点,提升安全保障,缓解巡检人员工作压力,达到节支降本、安全环保的目的。 02 筛球装置设计 走出创新创效新路子 球磨机作为水泥工艺的关键设备,在生产中发挥着举足轻重的作用,当颗粒状物料进入磨机后,经磨内钢球撞击、摩擦等作用,形成粉状物料,长期下来钢球逐渐磨损,研磨能力下降,最终影响产量。对于这种情况,传统解决方式是在销售淡季排空磨内物料,将钢球全部倒出并筛选,该过程需要5-7天才能完成,不仅消耗大量时间,增加现场人员劳动强度,而且在筛球过程中易出现扬尘,影响周围环境。 行动是最好的落实。生产品质部坚持用技术攻关挑起生产大旗,组织员工深入研究,充分发挥想象力,创新问题解决新思路,研发出一套篦缝式磨门筛球装置,该装置无需倒球,整个过程仅需2-3小时便可完成,节约大量时间,降低现场人员劳动强度,提升磨机研磨效率及成品率,每小时增加台时10吨以上,降低电耗1度/吨,可谓一举多得。 路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。一直以来,曲阜中联为积极应对当前严峻的市场形势,着力在降本增效上下功夫、想办法、谋举措,不断探索降本增效新路径、新方法,在行动上落实降本措施,在实践中深挖增效潜能,不断推动降本增效工作见成果见成效,助力企业高质量发展走深走实。
原标题:贯彻党的二十大●创铁军丨曲阜中联生产品质部:“节”尽所能 奏响“降本增效”最强音
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