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    增加篦冷机风量提高其冷却效率

  • 作者:符义长 单位:浅野水泥有限公司 [2007-6-8]
    关键字:蓖冷机-风量-冷却效率
  • 摘要:

    1 改进前情况

      我公司所使用的熟料冷却机是从德国IKN公司引进的。其规格型号如表1所示。

    表1 篦冷机的规格及性能(标况下)

    型号

    Pendulumn clinker cooler

    能力/(t/d)

    4000

    冷却面积/m2

    80.2

    篦板排列

    1室:7列(固定),倾斜17°
    2~8室:52列,倾斜4°

    熟料负荷/〔t/(m2·d)〕

    49.9

    冷却风量/(m3/kg)

    1.65

    冷却效率/%

    81(保证值)

    熟料出口温度/℃

    65+室外温度(保证值)

    单位电耗/(kWh/t)

    ≤4(保证值)

      从表1可以看出,篦冷机具有冷却面积小、冷却效率高和节能等优点。
      但是,自从投产以来,冷却效果并未达到预期的指标。主要存在如下一些问题:
      1)篦冷机内部经常出现红河,严重时甚至布满整个篦床。
      2)出篦冷机熟料温度偏高。造成入水泥磨熟料温度高,影响水泥磨的正常运转。
      3)篦冷机热效率低。
      2001年4月停窑期间,我们对篦冷机的风机进行了改造。

    2 改造内容

      主要是增大篦冷机冷却风机的风量,这样,排风机的运行参数也要相应改变。

    2.1 冷却风机
     

     具体调整参数变化情况如表2。

    表2 改造前后风机调整参数

    风机序号

    调整前/调整后

    风量/(m3/min)

    压力/kPa

    功率/kW

    №1-1

    400/400

    9.31/9.31

    100/100

    №1-2

    400/400

    9.31/9.31

    100/100

    №2

    510/510

    7.55/7.55

    120/120

    №3

    615/925

    5.88/6.66

    90/160

    №4

    550/625

    4.90/6.37

    75/110

    №5

    500/625

    4.12/6.37

    55/110

    №6

    460/615

    3.53/5.88

    45/90

    №7

    420/625

    2.94/5.78

    37/110

    №8

    1100/800

    2.45/5.68

    75/132

    №9-R

    500

    4.12

    75

    №9-L

    550

    4.90

    55


    注:1.压力是在20℃时的换算值;2.1室2台风机未作调整,2室风机已在2000年12月更换;3.№9-R和№9-L是新增加的2台风机;4.№3和№8为高压风机。

    2.2 篦冷机排风机
      

    改变风机的最高频率设定,同时提高风机的最高转数。最高频率由原来的50Hz提高到55Hz,最高转数由原来的750r/min提高到825(设计830)r/min。

    3 运转方案

      
    3.1 冷却风机

    3.1.1 风量参数
      

    改造后的新风机装有差压风量仪,但目前还以电流为参数进行运转。在2001年3月14日实测结果的基础上,根据风量推测风机电流以及其它相应参数。以下列3种情况进行推算:1)720r/min(改造前窑4000t/d时的平均值);2)780r/min;3)825r/min(篦冷机排风机增速后的最高值)。
      

    具体推算数据列于表3中。

    表3 4000t/d窑改造前后篦冷机运行参数及与推算的改造后参数的对比

    项目

    改造前

    改造后

    规格

    实际①2001-03-14

    实际②2001-03-20

    规格

    篦冷机排风机720r/min

    篦冷机排风机780r/min

    篦冷机排风机830r/min

    篦冷机冷却
    风机风量
    /〔(m3/min)/(m3/kg)〕

    №1-1

    400

    420/0.14

    432/0.14

    400

    432/0.14

    432/0.14

    432/0.14

    №1-2

    400

    402/0.13

    409/0.13

    400

    432/0.14

    432/0.14

    432/0.14

    №2

    510

    534/0.17

    550/0.18

    510

    550/0.18

    550/0.18

    550/0.18

    №3

    615

    617/0.20

    617/0.20

    922

    607/0.20

    607/0.20

    607/0.20

    №4

    550

    652/0.21

    652/0.21

    624

    441/0.14

    480/0.16

    510/0.17

    №5

    500

    488/0.16

    488/0.16

    624

    441/0.14

    480/0.16

    510/0.17

    №6

    460

    481/0.16

    481/0.16

    615

    434/0.14

    473/0.15

    503/0.16

    №7

    420

    334/0.11

    334/0.11

    624

    441/0.14

    480/0.16

    510/0.17

    №8

    1100

    1106/0.36

    1106/0.36

    799

    564/0.18

    614/0.20

    654/0.21

    №9-R

    550

    388/0.13

    442/0.14

    470/0.15

    №9-L

    500

    353/0.12

    442/0.14

    470/0.15

    合计

    5034/1.65

    5059/1.66

    5082/1.66

    5432/1.78

    5648/1.85

    篦冷机排风机

    转数/(r/min)

    750

    616

    722

    830

    720

    780

    830

    排气温度(推定)/℃

    350

    258

    328

    323

    273

    265

    风量

    /(m3/min)(标况)

    2696

    3160

    3160

    3633

    3414

    /(m3/kg)(标况)

    0.88

    1.03

    1.03

    1.19

    1.12

    /(m3/min)

    6600

    5244

    6899

    6899

    7590

    8077

    熟料温度

    (中控)/℃

    130

    100

    120

    105

    90

    (推定)/℃

    155

    150

    153

    125

    110

    喷水/(t/h)

    13

    7

    7

    13

    7

    7

    7

      从表2、表3中可以看出,改造后冷却风机的风量、风机功率以及风压,较改造前都有一定程度的增加,出篦冷机的熟料温度明显下降。

    3.1.2 操作
      

    改造前,风机挡板开度调节计设定为手动方式。改造后,从№1到№4风机挡板开度调节计控制方式改为自动方式。

    3.1.3 报警设定
      

    电流报警值采用额定电流值改变原来的设定报警电流。

    3.2 排风机
      

    依据表3所示的运行参数,把调节计的输出上限值设定为90%。最高转数和频率也作调整。

    3.3 篦速
      

    由于篦冷机系统风量增加,尤其是№3高压风机的运行,必将影响2室压力,其压力在窑产量一定的情况下,显示值会增大。实际操作时将相应地作出调整。

    4 改后效果

      在改造完成后,于2001年5月11日进行了实际测量,现将测量数据列于表4中。

    表4 篦冷机改造后的测量情况标况

    窑产量/(t/d)

    4344

    窑喂煤量/(t/h)

    12.0

    DDF喂煤量/(t/h)

    11.1

    篦板冲程/(次/min)

    13.4

    篦冷机引风机转数/(r/min)

    824

    引风机挡板开度/%

    85

    篦冷机出口风温/℃

    263

    熟料出篦冷机温度/℃

    91

    篦冷机风机风量
    /(m3/min)
    /(m3/kg)

    №1-1

    370/0.12

    №1-2

    340/0.11

    №2

    651/0.22

    №3

    961/0.32

    №4

    660/0.22

    №5

    684/0.23

    №6

    576/0.19

    №7

    441/0.15

    №8

    440/0.15

    №9-R

    216/0.07

    №9-L

    241/0.08

    总风量

    5580/1.86

    二次风温/℃

    1093

      从表4可以看出:篦冷机系统总风量与推算的数值相差不大;出篦冷机熟料温度也接近推算的数值。而窑的二次风温比原来的平均900℃提高了将近200℃。冷却机出口风温下降90℃。
      

    从篦冷机改造后的3个多月的实际运行来看,冷却效果明显提高。
      

    1)篦冷机内部出现红河明显减少。
      

    2)出篦冷机熟料温度几乎达到设备生产厂家所设计的温度。
      

    3)篦冷机系统热效率有所提高。从而降低了熟料热耗,节约了成本。
      

    4)稳定了热工制度,设备运转率提高了很多。改造后篦冷机没有出现压停的现象。
      

    5)窑产量明显提高。改造后的两个月窑产量都创月产量新高。


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