- 扫一扫 -

- 留言 -

生料立磨系统提产降耗的措施

2017/08/15 15:05 来源:水泥杂志

福建水泥股份有限公司炼石水泥厂2500t/d生产线采用MLS3626型立磨,2009年1月投产运行,该立磨系统运行几年来故障率较高,台时产量较低,直至2012年才平稳运行,但生料工序电耗较高。随着GB16780—2012《水泥单位产品能源消耗限额》标准在行业内强制执行,如何提高产量降低能耗成为攻关的重要课题。......

  福建水泥股份有限公司炼石水泥厂2500t/d生产线采用MLS3626型立磨,2009年1月投产运行,该立磨系统运行几年来故障率较高,台时产量较低,直至2012年才平稳运行,但生料工序电耗较高。随着GB16780—2012《水泥单位产品能源消耗限额》标准在行业内强制执行,如何提高产量降低能耗成为攻关的重要课题, 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂8号生料磨工序电耗2012年平均为27.3kWh/t,与国内平均水平23kWh/t相比差距较大。通过一年的努力,2013年达到23.8kWh/t,比2012年下降3.5kWh/t,取得了一定的成效。

  1 加强工艺技术管理提高立磨台时产量

  1.1 关注立磨故障停机及停机原因分析

  通过对立磨停机原因进行统计分析,发现立磨经常因石灰石块大、配料站结堵而断料导致立磨振动跳停次数较多。主要是因为对石灰石的粒度关注不够,石灰石粒度达90~125mm,有时甚至达150~200mm,立磨常因石灰石粒度过大而振动跳停。

  采取措施:

  1)降低入磨石灰石粒度。每周至少抽查一次,严格控制石灰石粒度≤75mm,立磨台时产量由190t/h提高到198t/h左右,此后石灰石粒度又按≤50mm来控制,立磨台时产量得到进一步提升,且生料磨跳停次数明显减少,生料细度也得到较好的控制。

  2)加强生料配料站管理,福建水泥股份有限公司 炼石水泥厂生产的硅酸盐水泥熟料主要采用石灰石80%~85%、粉砂岩(黏土)10%~15%、铁粉3%~5%进行配料,因黏土较湿易结堵,福建水泥股份有限公司 炼石水泥厂按20%~30%的比例与粉砂岩一起搭配入配料仓,减少配料站结堵,稳定磨机工况。

  1.2 关注系统风量

  立磨系统通风量的大小对立磨的产量和平稳运行至关重要,立磨系统磨机入料口处三道锁风阀、立磨排渣口、增湿塔回灰螺旋输送机等易磨损部位容易出现漏风,及时利用停机机会焊补堵漏。

  立磨进风管道水平风管处积料,影响磨内通风量。虽在易积料处做了灰斗,每天放一次,经仔细检查管道内的积料还是放不净。为此,在每次停磨定检时都安排工人及时清理,保证磨机系统风量。

  1.3 根据使用情况调整磨内挡料圈高度

  立磨磨内料层的厚度取决于挡料圈的高度,理论上可将挡料圈的高度控制在磨辊直径的2%±20mm。磨机挡料圈过高,磨内料层太厚,研磨效果未能充分发挥,磨机负荷大,主电动机电流高。

  2013年1月份大修时,对立磨磨辊衬板及磨盘衬板进行更换,挡料圈的高度约100mm。运转3~5个月后磨辊衬板及磨盘衬板逐渐磨损,此时的料层相对较厚,6月5日将挡料圈高度割去20mm,立磨工况稳定,台时产量保持不变,主电动机电流下降了约15A左右。

  1.4 优化工艺参数

  立磨系统正常运行时,严格控制立磨出口温度在85~90℃,研磨压力控制在11~13MPa,料层厚度控制在90~110mm。

  2 将喷口环由内循环改为外循环降低系统电耗

  利用7月26~31日定检时间进行改造,主要采用外循环喷口环替代内循环喷口环,喷环间隔距离与角度(45°)未变,喷环宽度增加约60~70mm(见图1和图2),即通风面积变大,从而改变气流速度(风速减慢),喷口环风速由原来70~90m/s下降到40~60m/s。可减少提升大块物料,减少物料在磨内循环次数并稳定料层,从而达到降低系统电耗的目的。

  图1 改造前喷口环示意

  图2 喷口环增加宽度后

  8号立磨喷口环改造后,经过10天左右的磨合与操作参数的优化,磨机台时产量与改造前大致相同,生料细度与水分满足生产控制指标要求。磨机压差由原来的7500Pa左右降到6000Pa以内,主电动机电流下降15A左右。由于改造后,外排量显著增多,原排渣口设计较小,此次改造排渣口未加大(若加大壳体受力不均,影响设备安全),导致排渣口来不及排出改造后较多的外排量,部分从进风管北侧出料口排出(每班约15t),需进一步改进。从改造后的参数看主要是磨机压差和主电动机的电流下降,系统风机的电流未见明显下降,此改造项目还有优化空间。立磨喷口环改造前后工艺参数对比见表1。

  表1 8号立磨喷口环由内循环改为外循环前后工艺参数对比

  3 效果分析

  经过采取加强工艺技术管理、节电技术改造、优化中控操作等措施,福建水泥股份有限公司 炼石水泥厂8号生料立磨系统产量明显提高,2012年平均台时产量为188t/h,2013年平均台时产量达到203.4t/h,提高了15.4t/h,具体数据见表2,系统电耗也有了较明显的下降(见表3),但与国内平均水平23kWh/t相比还是有点差距。对于这种差距,我们将通过优化节电技术改造进一步降低生料工序电耗。

  表2 改造前后8号生料立磨台时产量情况

  表3 改造前后8号生料立磨系统电耗情况

编辑:俞垚伊

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
发表评论

最新评论

网友留言仅供其表达个人看法,并不表明水泥网立场

暂无评论

您可能感兴趣的文章

第七届中国水泥工业粉磨技术研讨会将在绵阳召开

由成都建筑材料工业设计研究院有限公司、西南科技大学、西南水泥有限公司联合主办的以“绿色低碳 科技赋能”为主题的第七届中国水泥工业粉磨技术研讨会将于2024年4月24日-26日在绵阳绵州酒店举办。

山西威顿水泥两条水泥熟料生产线即将投产

这些环境指标的实时收集,只是威顿水泥实施数字化、智能化、绿色化技术改造,全面推动企业高质量转型发展最浅层次的“冰山一角”。

浅谈原料磨生产中几个小问题

日常要加强磨机运行管理,关注入磨物料粒度水份等理化性质的变化,有针对性的做好维修保障工作。

邹伟斌:智能化使水泥粉磨系统更稳定、更高效

水泥企业应重视粉磨技术研究。粉磨系统作为水泥生产链中的“耗电大户”,在整个水泥生产工序中耗电占比超过60%,其能耗高、效率低,一直是水泥行业节能降耗的痛点。

[视频]年产水泥140万吨!又一水泥粉磨项目将开工!

10月9日,江苏发布东海县马陵山水泥有限公司年产140万吨水泥粉磨生产线节能技术改造项目审批公示。

上拉加载更多
微信关注
时间 地区 均价
2024-04-19

新疆维吾尔自治区

¥ 457.74
2024-04-19

宁夏回族自治区

¥ 297.87
2024-04-19

青海省

¥ 416.22
2024-04-19

甘肃省

¥ 372.95
2024-04-19

陕西省

¥ 306.73
2024-04-19

西藏自治区

¥ 635.00
2024-04-19

云南省

¥ 325.31
2024-04-19

贵州省

¥ 312.57
2024-04-19

四川省

¥ 352.34
2024-04-19

重庆

¥ 330.08
2024-04-19

海南省

¥ 402.19
2024-04-19

广西壮族自治区

¥ 305.45
2024-04-19

广东省

¥ 325.85
2024-04-19

湖南省

¥ 312.94
2024-04-19

湖北省

¥ 319.23
2024-04-19

河南省

¥ 297.33
2024-04-19

山东省

¥ 321.62
2024-04-19

江西省

¥ 317.07
2024-04-19

福建省

¥ 307.55
2024-04-19

安徽省

¥ 313.25
2024-04-19

浙江省

¥ 342.2
2024-04-19

江苏省

¥ 309.21
2024-04-19

上海

¥ 332.73
2024-04-19

黑龙江省

¥ 390.49
2024-04-19

吉林省

¥ 331.13
2024-04-19

辽宁省

¥ 302.53
2024-04-19

内蒙古自治区

¥ 337.13
2024-04-19

山西省

¥ 315.06
2024-04-19

河北省

¥ 342.12
2024-04-19

天津

¥ 338.21
2024-04-19

北京

¥ 349.43
2024-04-20 01:33:29